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标题: 250试飞一周失败起飞右倾翻滚跪求大神 [打印本页]

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-18 19:27
标题: 250试飞一周失败起飞右倾翻滚跪求大神
各位摩友大大  我的250飞了一个礼拜没有飞起来
起飞的时候严重右倾 人工掰方向校准也不行
我已经要疯掉了
我基本排除机身抖动这个可能 我加了监控和换了新桨以及调了参数
每天都做平衡校准每天都不行
起飞之前校准十秒我取消这个选项了
我是cc3d飞控
求大大帮忙指教、、、


作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-18 19:29
这是我问题的视频。。?firsttime=0


作者: 不死春哥    时间: 2015-2-18 19:43
你微调和飞控水平校准

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-18 19:44
不死春哥 发表于 2015-2-18 19:43
你微调和飞控水平校准


调很多很多都没用。。。。。水平校准我天天校准 = =  而且在电脑上显示的姿态是正确的



作者: 不死春哥    时间: 2015-2-18 20:02
大熊猫猫 发表于 2015-2-18 19:44
调很多很多都没用。。。。。水平校准我天天校准 = =  而且在电脑上显示的姿态是正确的

那就换个新的飞控呗,我也是换弯针后好很多

作者: zhenqing    时间: 2015-2-18 20:05
会不会是震动引起的

作者: 莱布    时间: 2015-2-18 20:07
遥控器校准错误

作者: 逗比的狼    时间: 2015-2-18 21:05
上电的时候飞机放平,试一下

作者: jonehe    时间: 2015-2-18 21:27
用的啥陀螺仪啊。可能是震动太大。

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 00:37
jonehe 发表于 2015-2-18 21:27
用的啥陀螺仪啊。可能是震动太大。

cc3d下面多装了2块海绵双面胶 然后抗震参数调到0.17了 还是不行



作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 00:38
莱布 发表于 2015-2-18 20:07
遥控器校准错误


正确的  飞控设置的时候动向都正确



作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 00:39
逗比的狼 发表于 2015-2-18 21:05
上电的时候飞机放平,试一下

我关掉了每次通电时重新校准这个选项



作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 00:40
jonehe 发表于 2015-2-18 21:27
用的啥陀螺仪啊。可能是震动太大。


cc3d加了两块海绵双面胶



作者: heyonglun3    时间: 2015-2-19 01:06
重新看教程。可能信号线的顺序接错了。把所有线重新接一次。或者电机转向或者桨装错了。

作者: cckkhh    时间: 2015-2-19 02:46
有沒有在軟件裡開遙控器確定飛行模式

作者: 逗比的狼    时间: 2015-2-19 07:49
大熊猫猫 发表于 2015-2-19 00:39
我关掉了每次通电时重新校准这个选项

看清楚了,那个选项是解锁时校准


作者: changaaa    时间: 2015-2-19 09:16
有可能是最基本的問題 CC3D箭頭沒朝向前方 如果正確 電機插頭在右方 接收機插頭在左方 USB插頭在後方
你要改方向裝 在調參上順時鐘要調-90度 逆時鐘才是+90度 我先前改也是改錯 以為順時+逆時- 起飛就大空翻呢

作者: jonehe    时间: 2015-2-19 09:42
大熊猫猫 发表于 2015-2-19 00:37
cc3d下面多装了2块海绵双面胶 然后抗震参数调到0.17了 还是不行


海绵用薄的那种就行了,多了反而不好。

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 09:45
cckkhh 发表于 2015-2-19 02:46
有沒有在軟件裡開遙控器確定飛行模式

我三个全都调成自稳了= =

作者: tiansidi    时间: 2015-2-19 09:46
很有可能是电调电机的线虚焊了,检查一下吧。

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 09:46
changaaa 发表于 2015-2-19 09:16
有可能是最基本的問題 CC3D箭頭沒朝向前方 如果正確 電機插頭在右方 接收機插頭在左方 USB插頭在後方
你 ...

我这个纠正了



作者: wrxhws    时间: 2015-2-19 10:18
我的机子也是这样,我的方法就是重新升级固件,重新设置!水平不校准!(我的cc3d一校准地面站水平线就倾斜)然后保存就可以啦!起飞右倾一些,遥控器微调120!基本正常!

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 20:38
wrxhws 发表于 2015-2-19 10:18
我的机子也是这样,我的方法就是重新升级固件,重新设置!水平不校准!(我的cc3d一校准地面站水平线就倾斜 ...

我微调到底了也没效果= =

作者: 复杂就是好玩    时间: 2015-2-19 21:02
一切正常的飘过  按地面站教程详细调试,电机的正反向  螺旋桨正反向  遥控器正反向,要保存设置。
你最后手拿着机器的下面 ,加油门试一下转向,前后左右,CC3D是非常稳的 稳定的一塌糊涂

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-19 23:16
还未解决。。。求问我在原来的机架下面加了四个减震球会是问题吗


作者: bick    时间: 2015-2-20 15:04
右后电机的转向或桨有错

作者: LHJ    时间: 2015-2-20 19:58
大熊猫猫 发表于 2015-2-19 09:45
我三个全都调成自稳了= =

3个自稳是不行的,当初试过,最后一个不能是自稳!


作者: niteowl    时间: 2015-2-20 20:15
把CC3D扔了换个别的控吧,我那个摔了两回,扔了。飞不起来不算啥,我担心的是,飞起来不受控砸了谁的头就麻烦大了。

作者: wrxhws    时间: 2015-2-21 11:16
niteowl 发表于 2015-2-20 20:15
把CC3D扔了换个别的控吧,我那个摔了两回,扔了。飞不起来不算啥,我担心的是,飞起来不受控砸了谁的头就麻 ...

有道理,某宝买的飞控质量堪忧,我已经被折腾了,也准备换!


作者: tiansidi    时间: 2015-2-21 11:43
确实,我也是由于cc3d失控飞丢了一架,感觉还是naza靠谱,开源飞控稳定性实在堪忧,调参时就经常出现莫名其妙的错误,可想而知,飞起来会怎样。

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-21 11:56
niteowl 发表于 2015-2-20 20:15
把CC3D扔了换个别的控吧,我那个摔了两回,扔了。飞不起来不算啥,我担心的是,飞起来不受控砸了谁的头就麻 ...


穿越还能用啥飞控呀 mini apm? naza?



作者: 冷水泡    时间: 2015-2-21 12:13
楼主每次都是这样起飞吗?有没有起飞超过1米的,如果没有,在所有配置和设置都正常的情况下,建议起飞时尝试果断一点,适当推高油门较快速的起飞,但请楼主找个较宽阔的草地试飞

作者: LEMA    时间: 2015-2-21 12:25
怎么看都像是电机转向跟桨的问题

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-21 12:30
LEMA 发表于 2015-2-21 12:25
怎么看都像是电机转向跟桨的问题


真心对啊。。。右下角是r桨和顺时针



作者: 冷水泡    时间: 2015-2-21 14:23
右下角是r桨和顺时针是对的

作者: amlzeus    时间: 2015-2-21 14:45
我也跟樓主有一樣的情況 , 原機原設定刷了TL之後就可以了 , 我有4片CC3D , 4片的情況也一樣 ... 但TL著實不好操控 ...

作者: kiki_sdj    时间: 2015-2-21 15:42
遥控器重新校准一边

作者: 星空飞翔    时间: 2015-2-21 19:45
把飞控扔了,练个星期模拟器,这样飞起来 才有意思,250比较贼的,建议先练450

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-21 21:54
冷水泡 发表于 2015-2-21 12:13
楼主每次都是这样起飞吗?有没有起飞超过1米的,如果没有,在所有配置和设置都正常的情况下,建议起飞时尝 ...

超过1m的。。。。。 不行啊。。 推油门就右翻

作者: niteowl    时间: 2015-2-21 22:04
大熊猫猫 发表于 2015-2-21 11:56
穿越还能用啥飞控呀 mini apm? naza?

我在youtube上看老外用naza,我打算年后用Pixhawk攒一个。丢个鸡,够买俩。



作者: wrxhws    时间: 2015-2-21 22:05
先软后硬,重新刷不同版本的固件试试,如果每个版本都这样,就换硬件吧!

作者: niteowl    时间: 2015-2-21 22:09
wrxhws 发表于 2015-2-21 11:16
有道理,某宝买的飞控质量堪忧,我已经被折腾了,也准备换!

不是X宝的问题哦,这个CC3d,所有的传感器加起来只有一个陀螺仪,这种设计是要把飞手变成电脑机器人哇,一个蚊子叮你脑门,你吧唧拍一巴掌,鸡鸡摔了。


作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-21 22:23
niteowl 发表于 2015-2-21 22:04
我在youtube上看老外用naza,我打算年后用Pixhawk攒一个。丢个鸡,够买俩。

pix有点大吧兄弟。。。。。。。

作者: gzy999    时间: 2015-2-21 23:06
你按视频校准遥控了么,油门行程也调了?慢慢加油时,桨刚刚动时,4个桨是基本转速一样么,

作者: 冷水泡    时间: 2015-2-21 23:28
大熊猫猫 发表于 2015-2-21 21:54
超过1m的。。。。。 不行啊。。 推油门就右翻

那起飞前先打左副翼看看如何


作者: niteowl    时间: 2015-2-21 23:37
大熊猫猫 发表于 2015-2-21 22:23
pix有点大吧兄弟。。。。。。。

250的话不装OSD,不装数传,装个GPS,用那种双层的,电池下置,可以装下。不过我打算装330的,全套都装进去,电池下置。


作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-22 13:03
冷水泡 发表于 2015-2-21 23:28
那起飞前先打左副翼看看如何

打了以后会后倾 反正我打杆很难控制离地 不知是否是自稳有故障 这是手动模式


作者: zachary1977    时间: 2015-2-22 15:59
楼主我和你一样,一次飞着侧翻扎到在地,然后就一直不行了,推左右侧飞摇杆分别是1,3加速和2,4加速,推前后飞摇杆正常,是3,4加速和1,2加速。现在怀疑是飞控问题,等过了年换个飞控看看

作者: 大熊猫猫    时间: 2015-2-23 17:32
跪求大神啊。。还未解决、、

作者: Sollg    时间: 2015-2-23 18:09
该怎么说呢,跟我装错一个桨时的反应一样的。要是我就用脚压住轻加油门,看四个奖是否都向下吹风,或是否有个电机转速很低,有个低的就调换cc3d的电调线序试,还是那低的就是电调或电机问题,如果调换了是另一个转速低了就确认软件调试。都做了那就是cc3d了

作者: jiaobin    时间: 2015-2-23 21:43
应该是某个电机虚焊,或者校准一下电调在试试。

作者: niteowl    时间: 2015-2-23 22:23
heyonglun3 发表于 2015-2-19 01:06
重新看教程。可能信号线的顺序接错了。把所有线重新接一次。或者电机转向或者桨装错了。

你别说,现在X包上买来的玩意儿真是够搞,我买的CC3D配线的颜色跟官网不一样,仔细一看,线序都不一样,幸亏第一第二的黑红线是对的,不然可能接上就冒烟了。


作者: zachary1977    时间: 2015-2-27 12:53
本帖最后由 zachary1977 于 2015-2-27 12:55 编辑

楼主请确认你的电调和飞控连接线的顺序。我的问题已解决,就是3号、4号电调线接反。。。

重新装机的时候太盲目自信了,以为自己会了。。。结果在自己认为最不可能出错的地方出错了。。。惭愧万分。。。本人去年过年前才玩这个


作者: zachary1977    时间: 2015-2-27 12:56
重新飞控刷向导一次,看看你接的是4个电机电调是不是顺时针的1、2、3、4这样

作者: 余大脸    时间: 2015-2-27 15:24
这问题我装机时候也遇到过     是油门行程的问题   简单的说就是你的四个电机起始的转速不一样  就会出现这样的问题  





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