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标题: 刷过兔子lfmc_fw_20120318_v1202的有没有问题-有问题的进来谈谈 [打印本页]

作者: 旁人    时间: 2012-3-19 07:14
标题: 刷过兔子lfmc_fw_20120318_v1202的有没有问题-有问题的进来谈谈
如题
作者: 做梦也飞    时间: 2012-3-19 08:57
木有问题,GPS仍然能收到10颗星。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D3&page=1
作者: LK8030    时间: 2012-3-19 09:06
楼主问的不是搜星问题
作者: 俞辰    时间: 2012-3-19 09:47
还没试飞,参数设置看目前没问题,就是打开软件时好几次电脑会蓝屏重启。
作者: yxlcc    时间: 2012-3-19 16:35
哪里有下?是不是只有QQ群才有啊?
作者: 天之雄鹰    时间: 2012-3-19 17:40
飞机高速降落抖的更厉害了。
作者: 四轴小子    时间: 2012-3-19 19:30
标题: 玉兔的QQ群根本就加不进去,只有买家可以.......
:em17:
作者: sh505    时间: 2012-3-19 19:32
:em26:
作者: votreami    时间: 2012-3-19 22:20
还没有刷
作者: rcxiaobin    时间: 2012-3-20 01:06
:em24:
作者: jlzxg    时间: 2012-3-20 09:55
呵呵,买了套带GPS的,快一个月了,还没空组装,看大伙儿的了
作者: enots    时间: 2012-3-20 12:28
刷了,我算是直接上的新版; 感觉上位机调试软件的行为比较怪异(win7 32位); 打开调试软件设置好了后关闭了,然后以后再打开的时候,那些设好的选项有些就没了,有些没设的又有了;有时又正常,有时甚至全无;折腾了一晚上,也不知道什么原因;usb线什么的,电源接与不接;控开与不开;都试过了。没找到规律。
作者: zsp1024    时间: 2012-3-20 12:58
我刷了新固件磁传感、超声波、气压计怎么都没显示了,楼主是什么问题?
作者: 技术支持    时间: 2012-3-20 16:10
原帖由 enots 于 2012-3-20 12:28 发表
刷了,我算是直接上的新版; 感觉上位机调试软件的行为比较怪异(win7 32位); 打开调试软件设置好了后关闭了,然后以后再打开的时候,那些设好的选项有些就没了,有些没设的又有了;有时又正常,有时甚至全无;折腾 ...

USB供电不足,是可能导致数据无法写入成功。
作者: 技术支持    时间: 2012-3-20 16:11
原帖由 zsp1024 于 2012-3-20 12:58 发表
我刷了新固件磁传感、超声波、气压计怎么都没显示了,楼主是什么问题?
重新刷固件后,传感器是需要重新勾选的,并且需要重新做水平与罗盘校准
作者: votreami    时间: 2012-3-20 16:23
新固件里改进了回航速度么?看说明里好像没有
作者: 改造者    时间: 2012-3-20 16:34
据说改进了。我还没刷。
作者: 酱吻盐    时间: 2012-3-20 16:49
刚好装了米6机架,就刷了新固件,乘下午没落雨的空闲,出去楼下试飞了下,飞离home点100左右后开回航,感觉飞控会停顿一下,似乎在想什么,哈哈,然后回去了,离地高度大约3米,我是一路跟着的,速度明显低了。定位精度无明显变化。今天发现一个问题,因为今天风比较大,上去悬停后,抗风的能力是不是太强了,不打杆会顶风跑,还是风速忽大忽小的原因?
作者: 技术支持    时间: 2012-3-20 19:08
原帖由 votreami 于 2012-3-20 16:23 发表
新固件里改进了回航速度么?看说明里好像没有
新固件的返航速度是智能控制的
作者: kissghost    时间: 2012-3-20 21:23
怎么看固件版本号啊
我是新买的飞控
昨天才到手
不知道是不是最新固件
作者: joan    时间: 2012-3-20 21:51
新刷了固件。返航和高空自降都不错。特别是自降很精确
作者: 天雨    时间: 2012-3-21 04:33
怎样智能法。能说明吗?
作者: 5iflying    时间: 2012-3-21 07:52
感觉新固件返航功能很强大,距离远时,回航速度快,约二十米内,回航速度明显减慢,并可随时人工干预,提高了安全系数,定点精度很好!
赞一个:能勇于担责,一周内能迅速改进固件的兔子!:em26:
作者: niweitao    时间: 2012-3-22 17:53
我的兔子3月18号晚上刷了3月18号的固件
然后像往常一样,水平校正,罗盘校正
起飞,突然兔子自己加速上去了
尼玛,在房间里飞的哦,蹿不起,小油门拉下来
再悬停,糟糕,怎么悬停不住了,油门老是不受控制的忽大忽小
和技术联系讨论过了,拍了个视频给技术,技术说是我油门没有控制好
:em17: 以前飞的很正常的,手法完全一样
下午飞的好好的,为什么就刷了个固件就不稳定了呢
目前还是没有找到问题所在
也希望兔子的技术能帮我分析下原因:em00:
作者: 技术支持    时间: 2012-3-22 22:12
原帖由 niweitao 于 2012-3-22 17:53 发表
我的兔子3月18号晚上刷了3月18号的固件
然后像往常一样,水平校正,罗盘校正
起飞,突然兔子自己加速上去了
尼玛,在房间里飞的哦,蹿不起,小油门拉下来
再悬停,糟糕,怎么悬停不住了,油门老是不受控制的忽大 ...
你只勾选了四个基本传感器的话,是没有任何定高功能的,油门确实是全靠人工控制的。
另外还有一点,不知你当时是否勾了松杆定点、一键返航、自动降落中的任一个功能没?因为只要勾了这三个功能中的任一一个,飞控是自动会打开自稳与定高,而当你没有定高功能时,油门会更加难以控制。
作者: 旁人    时间: 2012-3-23 08:53
根本就不是控制的问题:em17:




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