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标题: 250级别,金刚级小强三代机,细节完善 [打印本页]

作者: zzy316    时间: 2012-5-18 10:19
标题: 250级别,金刚级小强三代机,细节完善
自从做了架小强二代机,见链接:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=614454 ,深感金属结构在小机上的耐炸性,比碳纤板强多了。有人说,金属重,这是老黄历了,同体积的6061铝合金板与碳纤板,重量相差无几,而合金铝的在刚性,耐撞击新等综合性能大大超过碳纤板,碳纤板横向耐撞击性很差,其实不太适合做模型材料。金属通过偷轻,简化结构,完全能做到和碳纤结构一样的重量,甚至更轻。萌生做小强三代机的想法,一则手上剩余一套设备,不装浪费,二则小强二代机有个缺 陷,不能装标准9G舵机,最大只能是6G舵机,造成砍桨式炸鸡,舵机极易扫齿,当然脚蹲式炸鸡还是没问题的,这就在飞行时感到耍不开。9G金属舵机耐炸性印象很深,常常连杆弯曲断裂,都不会扫齿,小强三代在二代基础上改进结构,可以装9G舵机,然后搭配250标准设备,就是一台标准的250级别金刚级小鸡。
1、构思草图,
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2、构思变实物,有点变化,手工也就只能弄个大概了,不过设备安装孔的位置精度还是很高的,后来事实证明,传动结构严丝合缝,赞一下自己手艺。此板重量14.08G
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3、结构组合图,N 角度。这里相对二代机改进就是电机下置,腾出主板上宝贵空间,留个3个舵机,这样9G舵机可以轻松安排位置,更重要的是,可以保证3个连杆完全垂直,这是以往做不到的。
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4、组合脚架,完成机身构架。这个结构重量大概36G左右,同等250级别碳纤结构同功能机身重量34G 左右,相差无几,但是耐炸性不是同日而语了
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工作还没有结束,尾管还没有到货,准备用8.5MM碳纤尾管,提高尾管刚性,也提高整体机器的精度。舵机的安装也将是革命性的,不需要一个螺丝就可以轻松安装3个舵机,且能保持相当的牢固度。详情下回分解。

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书接前文:

    周末花了几个小时,终于安装调试好了,想想帮主囤积了个把月才攒了3个焊接活,差别咋那么大呢。
1、先上文雅展示妆,唯一心情件就是 休斯头罩,还炸坏一点。
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2、脱掉衣服,展示肌肉,飞行标准照,最迷你的250 头罩,乒乓球制作,霸气相当侧漏。小归小,作用一点不少,一是保护接收器,这机上接收器几乎是最值钱的了,要重点保护,二是起到远处辨识作用,还可以用桔黄的。有点看不惯哈,看多了就好了。
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3、革命性舵机安装法,真的没有一个螺丝欧,方法:薄双面胶辅助作用,捆扎带,捆扎方法,四点式捆扎,类似汽车安全带捆扎法,安全带是三点,这个是4点,还多一点,牢固是刚刚的,不移位不测漏。
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4、舵机安置位置富裕,则3连杆相当垂直舒服。
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5、电池安装采取吊装式,一旦前脚着地炸机,电池因惯性就能抛出去,保护了机身,万一电池烧起来,也免得手忙脚乱。
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空机重量250G以内,加2S电池300G以内,试飞桨声相当温柔,声音如热刀切奶油般舒服。3S电池估计会暴一点,等电池到了比较。


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对耐炸性的说明,一共大炸过两次,一次高速穿过树冠,落草地,“口”型框变形,手动复原,马上能飞。另一次,高空圆周航线(约5楼高),连续两周圆圈后,锁尾失控,天空打转,无法控制不打转,只得切熄火,炸在泥地上,着地的刹那,电池即和机身分离,相隔1米左右。实现预想的设计效果,大炸就是要电池脱离机身,即泄了力,有免得电池意外烧毁机身。机身上崩掉2个螺丝1根碳支撑杆。“口”型框变形,当场不能修复。两次大炸,横轴主轴都不弯。后发现锁尾格林舵机D905(已经使用一年多),上有个裂纹,但肯定不是这次炸裂的。就目前的认识水平看,这个大小飞机也能做到基本耐炸,技术上不是问题。当然耐炸还要DIY。关于2MM金属板机身,还是经受住了考验,没有弯曲变形。
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5月23日。有了几次炸鸡的底,今天找了个无其他闲杂人等体育场,决定放开手干一场。高速圆周航线,一直没有突破,转的很勉强,很难看,没有圆弧度。今天干,话说体育场风和日没,飞行气象条件十分理想。加油门升到高空,大胆转,小小头罩远了辨识困难,飞机一下偏离航线,越来越远,HOLD住,加油门,定心神,远处就能看到个小黑点,辨识到是对头状态,一推操纵杆,飞机给押回来了。一下找到感觉了,大胆转圈,连续转圈,兴奋啊。低空转圈,也成了,来个剧烈转圈,回拉操纵杆,来个大于45度倾斜式转圈,麻麻地,炸了。检查损失,日,又崩掉根支撑杆,1连杆扭麻花了。

6月3日 也飞了不少日子,20电左右,还是很好飞,之间发生两次大的撞击,一次一头扎进香樟树冠,缠住了,用竹竿才捅下来,损失相位器球头扣和2个球头扣.另一次在体育场航线时,大桨撞在球门上,损失相位器和大桨和球头扣。这两次炸机是大意造成的,不够谨慎,航线乱飞,基本功不扎实。发现一个毛病,就是主轴固定座撞击后松动,发现这个飞机的缺 陷,为此在主板上补强一块金属板,这样主轴拉力就通过这个板施加在主板上了,减轻了主轴固定座的压力。另外,把接收器放到尾管固定座部位,是的整机走线比较干净利落。
此图就是补强的部分照片
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此机舵机完全靠捆扎带固定,相当牢固,几次炸机都没有崩断,用彩色捆扎带,捆扎表现清晰
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[ 本帖最后由 zzy316 于 2012-6-3 21:07 编辑 ]
作者: labory    时间: 2012-5-18 10:27
强人啊
作者: tangyf1113    时间: 2012-5-18 10:29

作者: kennyzhao    时间: 2012-5-18 10:40
认真学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: swc2330290    时间: 2012-5-18 10:42
好强呀~!!!期待尽快完工~!
作者: a464300356    时间: 2012-5-18 10:45
好强的动手能力
作者: 入沐三分    时间: 2012-5-18 10:51
:em26:
作者: 明天的明天    时间: 2012-5-18 10:52
标题: 回复 楼主 zzy316 的帖子
:em17:  连接电机固定座那里替LZ捏把汗
作者: mqm030610    时间: 2012-5-18 10:59
:em20: 能飞起来吗?
作者: lll8    时间: 2012-5-18 10:59
真棒:em05:
作者: zzy316    时间: 2012-5-18 11:00
原帖由 明天的明天 于 2012-5-18 10:52 发表
:em17:  连接电机固定座那里替LZ捏把汗

看得仔细,我也有点担心这里的牢固度。电机那里留了装两个连接杆的位置,目前装不进,要等尾管来了,装上尾管才能确定最后的间距。不过目前感觉强度还可以。尾管固定螺丝小了一点,换成2mm的12.9 级别螺丝问题就不大了。
作者: zzy316    时间: 2012-5-18 11:01
原帖由 mqm030610 于 2012-5-18 10:59 发表
:em20: 能飞起来吗?
把“吗”字去掉,不能飞可不就是摆设吗
作者: hs987654321    时间: 2012-5-18 11:06
好精致呢
作者: green    时间: 2012-5-18 11:08
强呀!!!学习
作者: yangyang3523    时间: 2012-5-18 11:20
等待完成图
作者: lin0577    时间: 2012-5-18 11:33
:em26: :em26: :em26:
作者: esky    时间: 2012-5-18 11:35
:em26: :em26:
作者: lvcha    时间: 2012-5-18 11:47
愿意无偿帮lz测试,邮费可以到付。
作者: iamnerd    时间: 2012-5-18 11:48
:em26: :em26: :em26: :em26:
作者: laowenxu    时间: 2012-5-18 12:13
LZ难道要忽略机身侧板的作用吗?机身轴向上下的应力谁来承担?:em22:
作者: silverice    时间: 2012-5-18 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 暴躁的土豆    时间: 2012-5-18 12:46
把哥吓住了!
作者: zzy316    时间: 2012-5-18 13:07
楼上几位,这是第三代机,是做的第三个,第一个主板现在还没炸烂,也不弯曲。大家大概不知道6061铝合金2MM厚的强度,完全是站一个人上去,肉眼都观察不到弯曲的坚固。这么说吧,一代机重击过水泥地、草地、塑胶跑道、树木,金属都没有变形,变形问题已经过几个月飞行炸鸡实践证明,不会发生。至于纵向应力,金属的强度足够应付了,一代 二代都是这个结构,没感觉和碳纤有啥不同,只感觉更结实,再说,这个结构主要在一层上,也没什么纵向。

[ 本帖最后由 zzy316 于 2012-5-18 13:11 编辑 ]
作者: cwxaaaa    时间: 2012-5-18 13:26
:em26:
作者: silverice    时间: 2012-5-18 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wsdouzi    时间: 2012-5-18 13:28
:em15: 折腾啊
作者: abao2000    时间: 2012-5-18 13:32
:em26:
这才有意思!
作者: zzy316    时间: 2012-5-18 13:40
原帖由 silverice 于 2012-5-18 13:26 发表
金属太多了,重,电机电调负荷大,即使勉强飞起来恐怕也不灵活
2mm的铝板,再轻能轻到哪去,还用了这么多

同体积重量差不多,2MM厚却异常坚固,就可以简化结构,总体重量和碳纤版的差不多。我手头也有250 碳纤机身,比较实现同样功能的机身重量,金属的比碳纤的就重一点,但差距不大,估计5G左右。做过一个200级别的,起飞重量在250G以内,这个起飞重量估计在300G左右,相当于一架正常的250机起飞重量,装好再称重,看看确切数据。
作者: zoozooo1    时间: 2012-5-18 14:01
感觉是我们能买到的碳纤都是低级别的,想想一级方程式和羽毛球拍的碳纤.应该比铝合金强不止一点点。
作者: zzy316    时间: 2012-5-18 14:23
原帖由 zoozooo1 于 2012-5-18 14:01 发表
感觉是我们能买到的碳纤都是低级别的,想想一级方程式和羽毛球拍的碳纤.应该比铝合金强不止一点点。

这里2者强度,我知道点皮毛。碳纤纵向强度超过钢铁,抗拉抗拽,可以做自行车车架,缺点是横向强度差,经不起磕碰,横向一碰就碎了,地上摔一下碳板,就碎了。铝合金强度绝对值不如碳纤纵向强度,但韧性好过碳纤,强度没有方向性,不会摔碎,对于模型来说,铝合金强度足够了。重量上来说,同体积的碳纤和铝合金,重量相差不多。碳纤维密度1.8G/立方厘米,6061铝合金 2.75G/立方厘米,一个立方厘米差1G,就模型来说,体积不大,这个主板大概5个立方厘米,重量上差5G,由于金属综合强度好,可以简化结构,不用像碳纤板那样结构复杂,就能把整体重量降下来。
作者: kennyzhao    时间: 2012-5-18 14:24
由于模型上碳纤板基本上都是用的板材切割件(指机体,不是说尾管),所以强度大打折扣,纵向和横向的纤维都已切断,碳纤维复合材料的优势没有体现出来,要按照机体的形状“糊”出来(机体的形状设计当然也很重要,像LOGO的机体要是用碳纤维”糊一个出来那就无敌了,纤维是连续的)。那一定比使用铝合金要有优势,当然工艺会相当复杂,成本不是一般的高,单件制作还行。。。。。。。。。。LZ使用铝合金,至少在当前的这种情况是适合的

[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-5-18 14:33 编辑 ]
作者: kennyzhao    时间: 2012-5-18 14:39
其实从现今的技术来说使用3D打印会是非常好的解决方案,现在有激光金属3D打印,这样在微结构上可以使用立体蜂巢结构,有点像动物的骨头。那强度不是一般的高,重量不是一般的轻。。。。。。。。。。
作者: tedeum    时间: 2012-5-18 14:42
这个铝用什么加工
作者: zzy316    时间: 2012-5-18 14:46
原帖由 kennyzhao 于 2012-5-18 14:39 发表
其实从现今的技术来说使用3D打印会是非常好的解决方案,现在有激光金属3D打印,这样在微结构上可以使用立体蜂巢结构,有点像动物的骨头。那强度不是一般的高,重量不是一般的轻。。。。。。。。。。

这个肯定好,韧性和强度为一体。碳纤真不是模型是适合的材料,这玩意就像瓷瓶,硬是很硬,就是不经摔,模型恰恰就是要经常摔摔打打的。
作者: zzy316    时间: 2012-5-18 14:47
原帖由 tedeum 于 2012-5-18 14:42 发表
这个铝用什么加工

这个铝可加工性还是很好的,钢锯,锉刀,电钻能轻松对付
作者: HUO点    时间: 2012-5-18 14:48
:em26:
作者: eastbird    时间: 2012-5-18 15:31
:em26: :em26: :em26:
作者: lht168520    时间: 2012-5-18 19:29
这个要顶
作者: hzboto    时间: 2012-5-18 20:21
劲!:em26: :em26:
作者: 奔腾的xing    时间: 2012-5-18 22:16
老朱就是厉害:em26:
作者: 燕青    时间: 2012-5-18 23:06
金属上板和电机固定座的连接,就靠尾管固定座? 应力啊,主轴的应力都在上板上了,一旦弯曲 就没有精度了。危险啊
作者: th_ft    时间: 2012-5-18 23:06
很好:em26: ,顺便赞一下泰世的主轴固定座,设计高超:em26: 你用叁浆的T头,两浆也能用,十字盘不用换,会更轻些的。:em24:
作者: sandy_gates    时间: 2012-5-19 00:27
楼主强人,顶一个.
作者: negrocanfly    时间: 2012-5-19 09:17
牛人
作者: zzy316    时间: 2012-5-19 12:18
完成了 顶上来:em21:
作者: jsc1974    时间: 2012-5-19 14:46
支持DIY加油,對技術到的高手來兩三克是有差異的但大多數的人來說差異並不大,我自己也折騰過MCPX的自制機身,重量是重但主要是手工組裝的精度不行對綀習的影響很大。
作者: shijiamoni    时间: 2012-5-19 15:03
:em26:
作者: 飞不高的小小鸟    时间: 2012-5-19 15:32
:em26:
作者: zheng4imx    时间: 2012-5-19 15:38
内容厉害
作者: lvcha    时间: 2012-5-19 16:36
顶起来
作者: laowenxu    时间: 2012-5-19 23:17
原帖由 zzy316 于 2012-5-18 13:07 发表
楼上几位,这是第三代机,是做的第三个,第一个主板现在还没炸烂,也不弯曲。大家大概不知道6061铝合金2MM厚的强度,完全是站一个人上去,肉眼都观察不到弯曲的坚固。这么说吧,一代机重击过水泥地、草地、塑胶跑道、 ...

原来2MM铝板这么强啊,难怪LZ三代机都保持这个结构。我的“纵向”表达有误,其实是想说与主轴平行的轴向(鸡鸡的上下方向),因为这个方向上LZ没有使用任何加固材料,应力完全由水平的铝板来承担了。
作者: zzy316    时间: 2012-5-20 06:15
一般的铝不行,6061的铝合金才行,2mm厚刚性足,手扳不动,小鸡上够应付了,大机的话,厚度要增加。
作者: 奔腾的xing    时间: 2012-5-20 08:29
为鼓励LZ的创新精神小弟将赠送205YT原厂碳桨一副,朱哥给个地址行不
作者: zzy316    时间: 2012-5-20 08:52
太行了,回头发给你,就缺副好桨
作者: 一锅    时间: 2012-5-20 09:56
原帖由 zzy316 于 2012-5-18 14:23 发表

这里2者强度,我知道点皮毛。碳纤纵向强度超过钢铁,抗拉抗拽,可以做自行车车架,缺点是横向强度差,经不起磕碰,横向一碰就碎了,地上摔一下碳板,就碎了。铝合金强度绝对值不如碳纤纵向强度,但韧性好过碳纤,强 ...

这是咱们买不着好的碳纤板的缘故
作者: 一锅    时间: 2012-5-20 09:59
lz试试2024-T3或者7075-t的,那样会更好。适当的在板子上铣出一两条沟槽,提高失稳强度,就没有很多人担心的问题。
作者: catv    时间: 2012-5-20 10:14
很强大,手艺不错:em26:
作者: 永远DE梦    时间: 2012-5-20 10:49
强贴……顶……
作者: eastbird    时间: 2012-5-20 11:05
:em26: :em26: :em26:
作者: labory    时间: 2012-5-21 14:45
一篇技术贴内,两处提到我,深感欣慰啊
作者: labory    时间: 2012-5-21 14:45
你们帮主发话了,让你赶紧上大鸡
作者: lx51121    时间: 2012-5-21 21:33
强人,飞机好可爱啊!
作者: mj9747    时间: 2012-5-22 11:33
好犀利啊。。。。。。
作者: zzy316    时间: 2012-6-3 21:09
做了细节部分完善 自顶
作者: nuaakimi    时间: 2012-6-3 21:11
这……不是100级别吗?
作者: zzy316    时间: 2012-6-3 21:17
不是啊,250 级别的,全部设备 尺寸都是250级别的
作者: 蓝田水仙    时间: 2012-6-3 22:22
mark
作者: iman    时间: 2012-6-4 00:04
好强的动手能力
作者: mj9747    时间: 2012-6-14 17:19
楼主厉害!!
作者: mj9747    时间: 2012-7-18 17:04
楼主开发个100级的出来吧
作者: ferrari750    时间: 2012-7-18 17:30
强人 顶
作者: hnzippo    时间: 2012-7-18 17:48
牛人。。。。
作者: limingbo99    时间: 2012-7-18 17:53
太厉害了!:em24:
作者: zoozooo1    时间: 2012-7-18 21:46
标题: 回复 30楼 zzy316 的帖子
一体成型是一个方面,我认为主要是档次问题,之前九鹰210的1mm碳纤平衡杆强度很高,后来自已买了两次所谓高强度1mm碳杆强度差十倍都有,羽毛球拍是用不同编织方法的多层压制。一级方程式制造介绍,高温高压多层板压制好似要100个大气压!!我们买到的绝对是非常差的。直机厂家可能能搞到好点的但由于成本也只能受限制。
作者: liwnjia    时间: 2012-7-20 17:29
太厉害了
作者: vangough    时间: 2012-7-20 20:51
挺可爱的!
作者: 416786163    时间: 2012-7-20 21:49
标题: 标题
口水,口水,口水
作者: mymtt    时间: 2013-5-23 13:09
有点SJM的意思了

作者: mymtt    时间: 2013-5-23 13:20
还有个建议,画个CAD,路边找个激光切割或者雕刻机切割的,加工一下,可以打更多的减重孔,手工加工6061铝合金费力

作者: Lau-Fung    时间: 2013-5-23 14:54
你完全就是一强人……………

作者: 红色沙漠    时间: 2013-5-23 15:02
强,留名

作者: chen586520    时间: 2013-5-23 17:37
原创。。。。果断要挺哦!

作者: 朱明轩轩    时间: 2013-5-23 18:22
动手能力强

作者: zgzmusic    时间: 2013-5-23 18:46
结构好简单啊……

作者: 839108326    时间: 2013-5-23 19:14
给力


作者: yelong98    时间: 2013-5-23 20:38
看到自制机身的模友才知道什么是折腾,动手能力太强大了,顶起!膜拜!

作者: cgm    时间: 2013-5-23 20:49
厉害哦。支持DIY。

作者: chentin    时间: 2013-5-24 10:09
收藏了


作者: 四十五度传中    时间: 2013-5-24 11:03
厉害啊。
~~~~~~~~~~~~~~

作者: mymtt    时间: 2013-6-3 21:50
其实航空椴木层板也是好材料,大家忽视了
那种接近100元一平米的航空椴木层板,非常非常硬

作者: xu1288    时间: 2013-6-19 15:34
有创造力,顶起!

作者: zhuo88710087    时间: 2013-6-19 17:18
学习中

作者: wuqu    时间: 2013-6-19 22:17
楼主厉害!!

作者: 笨笨鸟    时间: 2013-6-19 22:38
支持小强量产 首定一台

作者: giantwjt    时间: 2013-6-19 23:58
支持撸主。

作者: 893361766    时间: 2013-6-20 01:12
强人啊

作者: 893361766    时间: 2013-6-20 01:12
等待完成图

作者: 莱布    时间: 2013-6-20 06:43
一分到手!~!

作者: dalimen    时间: 2013-6-20 09:24
强帖留名





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