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标题: 时隔一年,再次向兄弟姐妹们报道。并详解取得真经的艰难过程。 [打印本页]

作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 18:25
标题: 时隔一年,再次向兄弟姐妹们报道。并详解取得真经的艰难过程。
去年一次很偶然的机会,误入本论坛。

就此中毒,并一发不可收拾。

下定决心要做台与众不同的小车床。

工程进行到20%,发现已经把预算3万耗尽,而且时间也没有了。

只能就此停工,工程就此烂尾。

曾有朋友问我,能够在2020年前完工,现在看来,他问的太保守了。

估计要等我退休后,才能继续工程。

让众位观众失望了,我也很内疚的,都不敢回论坛混了。

还好,数天前,我终于找到了困扰我长达五年之久的问题的症结所在。

厚着脸皮,重新登 陆,希望与各位兄弟分享取经的痛苦的磨难。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 18:29
2005年,向单位领 导提出申请,购买一台立式加工中心。

本人任职于一家规模颇大的私营玩具出口企业, 主要负责新产品的开发。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 18:31
购买加工中心确实是因为业务和技术的需要。

外协也可以,但是加工的精度和表面质量确实很烂。

一个工件回厂后,还要花大量的时候打磨和修研,得不偿失。

总经理很快就批准了,并全权委托我负责购买事项。
作者: zihe98    时间: 2012-7-14 18:35
搬来个摇椅吹着空调品着乌龙茶等下文,,,,,
作者: a510096007    时间: 2012-7-14 18:36
:em22: 神马情况
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 18:39
当时在外协工厂也接触了不少品牌的加工中心,比较好的有永进和台中精机,台湾产的米国hass,日本的兄弟等。

国产的品牌就更多了, 有大连的,山东的,宝鸡的,福建的,以我现在的眼光来看,基本都是烂机。

所谓国货无精品,是有道理的,虽然不能一概而论,但也八九不离十了。

本人接触电脑比较早,比较喜欢用谷歌搜索。

于是很仔细的搜索了下, 一条消息吸引了我: 友嘉精机平均无故障时间达到1400小时。
作者: 叶工    时间: 2012-7-14 18:44
半年前叶工就在嘀咕,楼主是否修仙去了?
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 18:51
电话打到萧山友嘉,再转到本地区销售,业务很快上门面谈。

最终订购了一台立式加工中心fv580,配置如下:

x,y, z 三轴行程为580*420*500毫米。
系统为三菱64m,带G05.1Q1高速高精度模式2。
主轴10000转,加配油冷机。
臻赏斗笠式刀库,24把刀。
三轴定位精度0.005毫米,重复定位精度0.002毫米。

当时考虑本单位为三资企业,有进口设备配额,可以免税。

所以没有购买萧山产的,定的是台湾原装进口,共计米元40000刀。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 18:52
一直在寻觅双修对象,苦于米有人民币。

故常常落花有意而流水无情哉!
作者: 落地无声    时间: 2012-7-14 18:55
前排就坐
坐等下文
作者: daluzhang    时间: 2012-7-14 18:57
呵呵,露个头,坐等着看楼主的下文……:em22:
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 18:58
后来设备运抵,被卡在海关。

说本单位从事劳动密集型,低附加值产品,于该类高精度加工机械风牛马不相及,不能用配额免税。

你妈坑爹啊! 被单位老总找谈话数次,最后单位补税差不多一万美刀,才把设备让海关监管车运抵工厂。

当时的米金是固定汇率,8.265。
作者: hzs_1002    时间: 2012-7-14 18:59
故事没完。。
作者: 7kh2    时间: 2012-7-14 18:59
围观下文。。。
作者: ansonchina    时间: 2012-7-14 19:01
看楼主开头的描述,有种很牛逼的赶脚!
洗耳恭听中
作者: hzs_1002    时间: 2012-7-14 19:08
原帖由 lesliexu 于 2012-7-14 18:58 发表
后来设备运抵,被卡在海关。

说本单位从事劳动密集型,低附加值产品,于该类高精度加工机械风牛马不相及,不能用配额免税。

你妈坑爹啊! 被单位老总找谈话数次,最后单位补税差不多一万美刀,才把设备让海关监 ...

你是从台湾进口的,价格和汇率没关系的。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:08
设备运抵后,单位就组织同学到杭州萧山友嘉培训学习一周,学习基本的数控知识。

在我的领队下,一行4人风尘仆仆赶到萧山厂,开始了紧张的学习生活。

白天上课睡觉,醒了和培训老师捣浆糊,晚上斗地主,小日子过得优哉游哉!

最后,经历了让人难忘的友嘉杭州一日游,结束了培训,回到了工厂。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:10
标题: 回复 15楼 ansonchina 的帖子
谢谢兄弟加米,实在愧不敢当!
作者: 灰灰的鱼    时间: 2012-7-14 19:11
搬个马扎坐着听讲故事。
话说海关那里,一般是需要打个招呼的。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:12
标题: 回复 16楼 hzs_1002 的帖子
当时是人民币与米元挂钩的,是固定汇率,始终保持在1:8.265。

后来汇改,人民币就是浮动汇率了。
作者: tjsheep    时间: 2012-7-14 19:18
楼主快点,不要tj了。。。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:21
在培训的时候,多家工厂的老法师汇聚一堂,常常在争论些很幼稚的问题。

譬如说,什么是吮吸,什么是你洗。

看他们信誓旦旦,一言九鼎,搞到最后,培训老师都被搞蒙了。

之前有帖子提到这个问题,我也顺便打个酱油。

工件运动的方向刀具切削旋转方向一致,谓之吮吸,反之你洗。

平面铣也有吮吸和你洗之分,所以我说那帮老法师是狗屁,他们竟然说平面铣没有区别。
只有刀具直径大于工件平面,也就是完全覆盖,才没有区别。

顺铣的工件表面光洁,但会有微量残料。
逆铣属于啃铣,在角落处容易过切。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:21
在培训的时候,多家工厂的老法师汇聚一堂,常常在争论些很幼稚的问题。

譬如说,什么是吮吸,什么是你洗。

看他们信誓旦旦,一言九鼎,搞到最后,培训老师都被搞蒙了。

之前有帖子提到这个问题,我也顺便打个酱油。

工件运动的方向刀具切削旋转方向一致,谓之吮吸,反之你洗。

平面铣也有吮吸和你洗之分,所以我说那帮老法师是狗屁,他们竟然说平面铣没有区别。
只有刀具直径大于工件平面,也就是完全覆盖,才没有区别。

顺铣的工件表面光洁,但会有微量残料。
逆铣属于啃铣,在角落处容易过切。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:27
言归正传,培训结束,回到工厂,开始使用设备,开发产品。
作者: 解闷丸    时间: 2012-7-14 19:29
昨晚才重温了你的贴子...没想到..居然是烂尾...好失望...希望你能振作...
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:32
初次接触所谓的精密机床,心里很忐忑,就怕搞坏了。

为了购买的事宜,已经被老总找谈话数次。

所以工作中不能再闯祸了,一切以小心为上。

记得第一个试切的工件是块枕木,编程和后处理器很匹配,一次成功。

慢慢地就熟悉了机床,与它建立了良好的合作关系。
作者: 叶工    时间: 2012-7-14 19:33
其实,要做高精度模具,到我们台州黄岩来,能够达到要求的。
40000美元的机器在我们台州这里只是小儿科。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:35
标题: 回复 25楼 解闷丸 的帖子
人生就是若干的失败,些许的成功构成的。

烂尾也是结局之一。

在我退休之前,能攒点钱。

退休后定定心心,把它完成,也是种可能。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:37
标题: 回复 27楼 叶工 的帖子
兄弟,你还别说,我取的经对于全闭环机床也有帮助的。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:45
标题: 回复 27楼 叶工 的帖子
还有,丑话说在前头,兄弟你不要生气哦!

我妈也是浙江人, 我也算是半个浙江人,对于浙江人我没有歧视的。

黄岩台州的模具出名,那是出名的烂阿!

我有好几个朋友是台州的,外发给他们的东西惨不忍睹。

每次我质问他们,他们说这个代表了黄岩的模具平均水平。

他们也说,台州有几家做高精度模具的,但数量很少,就那么几家。

设备是一方面,更重要的是对品质精益求精的态度。

态度决定一切。

真正比较可以的,还是港资,台资和日资的模具企业,在南方。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:47
扯远了,搞不好还把老兄弟得罪了!

言归正传!
作者: hzs_1002    时间: 2012-7-14 19:48
原因到底是什么啊,先把原因说说,再讲故事吧。
作者: hooler    时间: 2012-7-14 19:54
黄岩模具,在于你出了多少钱?
出的钱是和 质量有关系的。
500强,外协都在浙江做。
采购,那是。。。。杠杠的。。。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:56
机床正常使用了1年多时间,没出过任何故障,一切都好!

当然,也过来维修过两次。

都是三菱公司的售服。

一次把64M系统的主板给换了,说是电脑和机床没有良好接地,电涌击穿了主板。

另一次把传输板换了,也是类似的原因。

坑爹啊!,镀锌铁管打到地下2-2.5米,还没有良好接地,无语了。

还好都在保修期内,一切免费。

问过三菱售服,如果出保会如何,答曰2块线路板民币15000余元。

明白之后,直接申请报告,购买台12000元的NEC笔记本电脑一台,做DNC传输用。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 19:58
标题: 回复 33楼 hooler 的帖子
确实,我朋友在西门子做采购。

很多单都发到浙江。
作者: yzwindos    时间: 2012-7-14 20:07
顶一个。。。加油。。。。。顺便学习一下。。
作者: shiyan    时间: 2012-7-14 20:09
这也太复杂了:em15: 更谈不上出效益了:em14: 数控学校找个毕业生,3 5千元工资就打发了,加工零件只要设计图纸就行了:em15:
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:10
从2007年末开始,隐隐约约感觉机床有点问题。

Y轴有点微量漂移,连续加工了10多个小时后,Y轴误差能有个1-2丝。

打个比方,一块厚度80毫米的材料,型腔深度为50毫米,开粗时间为8小时,均匀余量为0.05毫米。
首次精加工为11小时,余量为0,之后发现效果未达到光洁如镜的程度。
因为是全程顺铣,还会有5-10微米的余量。
换同规格的新刀,对刀后,同样的程序再走一次。

问题就出来了,靠操作工这面的Y轴正方向的型腔没有切到。
电机端Y轴负方向的切到了,声音略大,虽然不多,过切1丝肯定是有的。

[ 本帖最后由 lesliexu 于 2012-7-14 20:12 编辑 ]
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:11
SHIYAN先生也来了,我心目中的神级人物阿!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:13
先生请就坐,听我慢慢讲取经的故事,过程很痛苦,结果很欣慰。
作者: fang    时间: 2012-7-14 20:16
我们坐在高高的土堆上面,听楼主讲那过去的事情:em15:
作者: loog    时间: 2012-7-14 20:19
坐着看小说
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:19
随着时间的推移,症状愈发明显,本来10小时1-2丝。

大约到2年前,1个小时Y轴正方向可以漂移12个微米。

如果连续加工10小时,误差可以达到12丝。

加工出来的部件基本都不合格了,除了加工时间特别短的。

困扰阿!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:25
找过友嘉售服主管,探讨过这个问题很多次,他也很困扰,明言该种软故障最难查。

实话实说,他的水平我相当佩服。

有几个隐性小故障我电话告知,他基本都是一枪直中靶心,精准的很。

电话就能解决,不用到现场。

但针对该问题,他也表示无能为力。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:29
关于Y轴精度丧失,Y轴向正方向漂移,存在的原因数不胜数。

各位兄弟都玩数控,希望大家对于我描述的症状踊跃发言。

看看哪位兄弟或前辈能一枪命中症结所在。

一个人自说自话无聊的紧,大家参与才有互动,有意思!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:30
希望各位兄弟踊跃发言!
作者: hzs_1002    时间: 2012-7-14 20:33
机器也没用多久,应该不是机械的问题,应该是电子方面的问题。
作者: ba3dp    时间: 2012-7-14 20:38
奇怪的故障查电源.单Y轴出问题,首先要看编码器.
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:38
楼上的兄弟,并非是电子电路的故障,否则加工很难稳定进行。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:40
标题: 回复 48楼 ba3dp 的帖子
确实也想到了编码器的故障,最后差一点就把三菱伺服电机拆了。

但确实和编码器无关。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:41
我自己来说说可能存在的问题。
作者: t2930    时间: 2012-7-14 20:45
丝杆座,螺母,都没问题么
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:47
1。滚珠丝杠副和螺母副。

理论上来说,这对玩意你擦我,我磨你,互为运动,磨损量是最大的。

所以机床使用一段时间后,精度会丧失,要重新测量丝杠反向间隙,用激光干涉仪重新打螺距补偿。

磨损量太大,无法做补偿的,要把螺母中的隔垫磨加工,使滚珠重新有预紧力,或者预拉伸。

更严重的要更换滚珠,甚至整套丝杠和螺母一起换掉。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:48
标题: 回复 52楼 t2930 的帖子
刚好兄弟问到,我正好回答。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 20:48
2. 滚珠丝杠两端固定螺母。
作者: shiyan    时间: 2012-7-14 20:50
机器水平没调整好:em14:
作者: MAXCAT01    时间: 2012-7-14 20:51
原帖由 lesliexu 于 2012-7-14 18:51 发表
电话打到萧山友嘉,再转到本地区销售,业务很快上门面谈。

最终订购了一台立式加工中心fv580,配置如下:

x,y, z 三轴行程为580*420*500毫米。
系统为三菱64m,带G05.1Q1高速高精度模式2。
主轴10000转,加 ...


这参数听的真悬啊:em16:
作者: ddss3322    时间: 2012-7-14 20:54
还是请普通操作工的为好,我基本不接触什么数控设备,但起码老在机加厂子里,也大概能猜出几分,楼主机床主轴可能是因转数较高,主轴超温,可能是主轴轴承有问题或润滑脂退化造成主轴升温过快,如果是我想肯定是先往轴承方面想
作者: 3KS    时间: 2012-7-14 20:55
机器润滑方面的问题么?
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:01
该机床用的是60度角接触轴承,日本nachi不二越,u级即p4精度,每端各两个。

电机端y轴负方向:一对角接触轴承外圈被法兰盘锁死在轴承套,丝杠的凸肩顶在轴承内圈,丝杠电机端用螺母锁死在轴承内圈。
                 该对角接触轴承同时承受轴向力和径向力,该电机端为绝对固定方式。

操作端y轴正方向: 法兰盘未将轴承外圈锁死在轴承套,故滚珠丝杠在该端,轴向可以微量自由伸展,纯径向约束。
作者: 夜行侠    时间: 2012-7-14 21:10
12丝应该不是温度升高导致的了,应该是系统的累积误差。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:15
shiyan先生,该机床用瑞士成对水平仪打过数次,水平度调整1米长度不会超过0.02毫米
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:16
原帖由 MAXCAT01 于 2012-7-14 20:51 发表


这参数听的真悬啊:em16:


该机出厂精度检测报告更夸张了,
y轴定位精度0.002毫米,重复定位精度0.001毫米
:em15:
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:19
原帖由 3KS 于 2012-7-14 20:55 发表
机器润滑方面的问题么?


曾经拆开y轴检测n次润滑,无论是线轨滑块,还是滚珠丝杠和螺母。
都是湿漉漉的,绝对不是干露露。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:21
原帖由 夜行侠 于 2012-7-14 21:10 发表
12丝应该不是温度升高导致的了,应该是系统的累积误差。


对的,机床精度丧失的特征就是系统累计误差。
作者: 云伴君心    时间: 2012-7-14 21:22
帮不上忙,不过还是顶一下兄弟,好久不见了:em00: :loveliness:
作者: 工人    时间: 2012-7-14 21:23
插入后学习帮顶:em26:
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:24
继续我的论述,

3。y轴漂移的另一可能就是联轴器。

该机床使用台湾精品靖钛波纹管联轴器,两端涨套型法兰连接滚珠丝杠和电机输出轴。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:26
谢谢楼上两位兄弟的顶,确实好久不见了,实在是烂尾工程羞于见人。

总算最近有了点小收获,才有勇气重回论坛和兄弟们分享。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:27
4。伺服电机

数据线,动力线,电机编码器,伺服电机控制器等等。
作者: hzs_1002    时间: 2012-7-14 21:27
有点打瞌睡了,快点给答 案。。。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:29
5.  如果象楼上的兄弟所说,累计误差的话,那就是系统参数要调整了。

会否速度环增益值太小, g01或者g00反向间隙值不对, 螺距补偿需要激光干涉仪再次测量等等。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:32
原帖由 hzs_1002 于 2012-7-14 21:27 发表
有点打瞌睡了,快点给答 案。。。


兄弟莫急,我可是花了整整半年时间,废寝忘食,日以夜继才找到了问题所在。
结果当然重要,但是过程也是不可或缺的。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:34
我就详细说说探索的过程吧!
作者: hzs_1002    时间: 2012-7-14 21:35
哎,假若不是电路干扰,软件等原因的,话,设备想来也不会变形,你安装个光栅不能够解决问题么???
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:40
首先想到的是传动链。

是否在y轴的传动链上出了问题。

这个可以在丝杠的反向间隙上可以看出来,回差确实比新机大了些,大概有15微米左右。

说明下,微米就是我们常说的0.001毫米,拼音miu,缪。

三菱参数2011-2012中有设置, 出厂设置y轴为8,也就是4个微米。

但是, x轴的回差也比新机大了,可是还是能保持10微米以内的精度。

困惑中!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:41
原帖由 hzs_1002 于 2012-7-14 21:35 发表
哎,假若不是电路干扰,软件等原因的,话,设备想来也不会变形,你安装个光栅不能够解决问题么???


如果就结果而言的话,光栅全闭环也不能解决这个问题。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:45
动手了,拆掉y轴前扳金,紧固操作端所有轴套和法兰盘内六角螺丝。

紧固径向约束角接触轴承一对螺母,基本都是纹丝不动。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:50
拆掉y轴后扳金,紧固滚珠丝杠螺母座螺丝,也是纹丝不动。

我轻描淡写几句话,实际就是数个小时的工作。

后扳金很难拆卸,扳金下有数组线缆,还要把电机端的弹簧板拆卸,好多工作。

回装更难,第一次拆装的时候,不懂技巧,扳金没有装水平,全部拉毛了。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:55
再拆卸三菱伺服电机,我靠,电机那4个12毫米的内六角螺丝锁得紧阿!

最后动用了1米长的加力棒才松动了螺丝。

电机松动了,那不下来,还有波纹管的联轴器。

把联轴器和滚珠丝杠端的涨紧套的6个外六角螺丝彻底松掉,还是纹丝不动。

最后,用了面小镜子,动用了手电, 用内部三个五毫米外六角螺丝反顶涨紧套,绷的一声,丝杠终于和联轴器终于分离。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 21:56
心里很有些忿忿,台湾人怎么这么大力,是不是营养条件太好了。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:00
再次检查并紧固所有电机端的轴套6个8毫米内六角螺丝
法兰盘6个6毫米内六角螺丝,
固定滚珠丝杠和角接触轴承的细牙螺母一个,

结果让人很沮丧,基本都是纹丝不动。

至此,传动链检测结果,基本没有松动。
作者: 夜行侠    时间: 2012-7-14 22:00
原帖由 lesliexu 于 2012-7-14 21:55 发表
再拆卸三菱伺服电机,我靠,电机那4个12毫米的内六角螺丝锁得紧阿!

最后动用了1米长的加力棒才松动了螺丝。

电机松动了,那不下来,还有波纹管的联轴器。

把联轴器和滚珠丝杠端的涨紧套的6个外六角螺丝彻底 ...
如果位置允许的话用风炮轻松能把很紧的螺钉给打下来,高频率的瞬间冲击力比你加力棒要大的多。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:12
继续深入研究, 是否轴承内有热疲劳导致的微量剥落钢屑,导致了累积误差的产生。

一周后,鼓足勇气,再次拆卸y轴前后扳金和电机,拆卸轴承。

为何说是鼓足勇气,因为拆卸电机端的联轴器,本人好比一条狗,钻在机床下面,1个小时后,下半身基本就米有感觉了。

至少要1-2天才能恢复元气,岁月不饶人,毕竟快到不惑之年了。

拆卸出2组4个角接触轴承,也有叫向心推力轴承。

好货阿! 日本不二越nachi 的p4轴承,25*62*12规格,淘宝上要380元一个。

汽油清洗,确实有点磨损并脏了,转动也不是特别细腻了,挑了两个状态最好的,上了锂基脂,装载了电机端。

该位置最为重要,属于传动的核心部位,丝毫马虎不得。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:15
原帖由 夜行侠 于 2012-7-14 22:00 发表
如果位置允许的话用风炮轻松能把很紧的螺钉给打下来,高频率的瞬间冲击力比你加力棒要大的多。


没有用过风炮,换卡车轮胎看到过!
后来我自己用扭力扳手上紧,再次拆卸就轻松好多!
台胞营养比较好!:em15:
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:16
把机器重新装好,并上料加工检测!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:23
加工一块拔模角为1度,30毫米见方,高度50毫米的工件。

加工高度15毫米,等高加工,圆弧进退刀,每层深度0.025毫米
刀具8毫米平刀,转速4000转/min,切削速度f1000毫米/min
加工时间2小时10分钟。

加工完成,测试0-13毫米的拔模角度。

x轴依然是这么的精确,0-13毫米高度内,理论落差值0.226毫米
x轴正负方向都是0.23,基本还是保持了高精度。

y轴让人非常沮丧,正方向过切了0.03毫米, 负方向欠切0.03毫米

问题涛声依旧,没有任何改观。
作者: 黄百山    时间: 2012-7-14 22:24
:em00:
作者: 射频连接器    时间: 2012-7-14 22:24
来晚了,坐等故事!
作者: fang    时间: 2012-7-14 22:27
回差设置不对,每换向一次累计一次
作者: 起子    时间: 2012-7-14 22:29
虽然不懂,还是要顶起,自己解决问题太痛苦了
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:34
上网查阅无数资料,并一一分析,希望找到类似的故障。

很可惜,没有类似的。

忽一日,看到大连机床集团的文章,关于弹性联轴器金属疲劳导致y轴丧失精度。

仔细分析了联轴器正反方向的不一致性后,再次鼓足勇气,花了半天时间将联轴器旋转了180度安装。

并再次加工工件,测试拔模角度的精度。

检测结果让我欣喜若狂,y轴竟然向负方向漂移,那就是联轴器弹性的弹性疲劳导致顺逆旋转的不一致性了。

第一时间通知友嘉售服技术首席,他也很高兴。

可惜,就在我快到家的时候,我突然想到测量方法的不同,其实,还是朝着y轴正方向漂移。


白辛苦了,也就算了。

故障还是没有找到,这才是最痛苦的。

一夜无眠,一夜无眠阿!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:36
原帖由 fang 于 2012-7-14 22:27 发表
回差设置不对,每换向一次累计一次


后面也会谈及到回差和螺补的话题,请方大将等待!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:37
原帖由 起子 于 2012-7-14 22:29 发表
虽然不懂,还是要顶起,自己解决问题太痛苦了


过程确实很痛苦,体力不支,有种生不如死的感觉。
结果还是让人很欣慰的。
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:38
原帖由 黄百山 于 2012-7-14 22:24 发表
:em00:


:em00:
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:39
原帖由 射频连接器 于 2012-7-14 22:24 发表
来晚了,坐等故事!


我也不能讲的太晚,身体很疲惫了!
谢谢兄弟的顶!
作者: lesliexu    时间: 2012-7-14 22:41
暂时离开下,一会儿到床上去,用笔记本操作,尽量多讲些,不要吊了兄弟们的胃口!
作者: geding    时间: 2012-7-14 22:48
楼主快啊!都等不及了。
作者: hzs_1002    时间: 2012-7-14 22:50
感觉好像是你参数没设置好。。。。别吊胃口了,快睡觉了。
作者: POLOCAO    时间: 2012-7-14 22:51
标题: 标题
等学习




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