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标题: 请教铣床铣出的铝凸凸凹凹的问题! [打印本页]

作者: hui92984    时间: 2014-5-21 12:26
标题: 请教铣床铣出的铝凸凸凹凹的问题!
25lv铣床,
河治6mm三刃白钢刀
一次下刀0.5

出来不知道为什么这个效果,请教各位大大!

(, 下载次数: 32)


作者: holts    时间: 2014-5-21 13:19
你这都不是一个平面,没这么差吧

作者: hui92984    时间: 2014-5-21 13:24
不知道什么原因!

作者: 陈正    时间: 2014-5-21 13:47
回转工作台洗的吧

作者: blueflame119    时间: 2014-5-21 13:48
不排泄。粘刀。挤得。

作者: 158478419    时间: 2014-5-21 13:51
机器软 震的吧

作者: hui92984    时间: 2014-5-21 13:53
158478419 发表于 2014-5-21 13:51
机器软 震的吧

25lv 铣铝不应该啊

作者: hui92984    时间: 2014-5-21 13:55
blueflame119 发表于 2014-5-21 13:48
不排泄。粘刀。挤得。

如果真hi这个原因 应该怎么解决呢!

作者: shiantian    时间: 2014-5-21 14:16
我的雕刻机铣出来也是这样,后来加了切削液,有改善,但没消除,现在怀疑是震动的原因。

作者: i雕铣机    时间: 2014-5-21 15:00
丝杆间隙大,逆铣,就这样效果,要不数控都用双螺母的磨制滚珠丝杠呢?

作者: i雕铣机    时间: 2014-5-21 15:00
普铣也就飞个平面好看,铣轮廓真心难看

作者: hui92984    时间: 2014-5-21 15:21
i雕铣机 发表于 2014-5-21 15:00
丝杆间隙大,逆铣,就这样效果,要不数控都用双螺母的磨制滚珠丝杠呢?

我这是顺铣的,换的滚珠丝杆,


作者: i雕铣机    时间: 2014-5-21 15:57
hui92984 发表于 2014-5-21 15:21
我这是顺铣的,换的滚珠丝杆,

换的单螺母轧制丝杆吧,那个皱纹多大,丝杆回差就多大


作者: oxotnik    时间: 2014-5-21 18:36
感觉是床头不正、用回转台的时候托板没有锁住。。。。


我用SU1铣的内孔,用的三刃6MM的铣刀,而且还是铝合金的轻型滑台。。。出来的侧面是光滑的。
(, 下载次数: 9)






作者: 青岛海子    时间: 2014-5-21 20:17
本帖最后由 青岛海子 于 2014-5-21 20:35 编辑

个人的一点点肤浅的看法,是因为粗加工,吃刀大,厚度/D大,造成排屑不畅,再加上震动,形成侧壁划伤,再光一刀会有改善,如果是顺铣的话,开粗可以和精加工一样的刀路,因为粗加工时的让刀,再加上铣刀旋转受力的方向,铣出来外轮廓会大,内轮廓会小,再按照这个刀路光1刀会改善很多


作者: 青岛海子    时间: 2014-5-21 20:21
本帖最后由 青岛海子 于 2014-5-21 20:30 编辑
oxotnik 发表于 2014-5-21 18:36
感觉是床头不正、用回转台的时候托板没有锁住。。。。
目测孔径差不多30mm,进给差不多一分钟1圈半,就是30*3.14*1.5 大概F150左右,主轴转速听声音最少要几千转
我以前用10mmHSS,一刀切4mm,S1000,F200,粗铣侧壁就那样,要光一刀会好一些
你那机器主轴转速高,吃刀小,进给慢所以光滑,你给主轴转速调到s1000,下刀深些,切宽满刀,进给快些铣出来也是一样的效果






作者: lsfjd2009    时间: 2014-5-21 21:08


作者: oxotnik    时间: 2014-5-21 21:20
青岛海子 发表于 2014-5-21 20:21
目测孔径差不多30mm,进给差不多一分钟1圈半,就是30*3.14*1.5 大概F150左右,主轴转速听声音最少要几千转  ...


转台自动走刀最快只能这么快了。。。 另外转台是铝合金的,不敢吃多。 主轴是2500转。

作者: hui92984    时间: 2014-5-21 21:24
青岛海子 发表于 2014-5-21 20:21
目测孔径差不多30mm,进给差不多一分钟1圈半,就是30*3.14*1.5 大概F150左右,主轴转速听声音最少要几千转  ...

我的参数是,
S1400
F800
下刀0.5

感觉是进给速度快了!
今天试了下F200,s2000   要好的多!


作者: 青岛海子    时间: 2014-5-21 22:01
hui92984 发表于 2014-5-21 21:24
我的参数是,
S1400
F800

切铝 白钢刀 每刃进给最大刀0.15, S1400 进给最大 1400*3*0.15=630 当然这个是粗加工 你就是进给太快了 车速低了,我现在加工铝合金,开粗单转每刃进给用0.1,S3000,F900

作者: hui92984    时间: 2014-5-21 22:36
青岛海子 发表于 2014-5-21 22:01
切铝 白钢刀 每刃进给最大刀0.15, S1400 进给最大 1400*3*0.15=630 当然这个是粗加工 你就是进给太快了  ...

很多人说铝 转速最高1400,我也凌乱了


作者: blueflame119    时间: 2014-5-21 23:02
hui92984 发表于 2014-5-21 13:55
如果真hi这个原因 应该怎么解决呢!

原因多种。最后留量光一刀。会好些


作者: shichen717    时间: 2014-5-21 23:39
本帖最后由 shichen717 于 2014-5-21 23:41 编辑

大进给切削量大造成让刀,高速切削造成铝屑粘刀,合起来就是这种边缘。

上刀图,刚铣完时平底有否铝屑?
普通3刃刀中心位置由于没有刃最容易积屑,带着排屑槽里都是,鼻涕一样。铝刀的刃过中心,加冷却不容易粘刀。





作者: lsn0001    时间: 2014-5-22 03:26
oxotnik 发表于 2014-5-21 18:36
感觉是床头不正、用回转台的时候托板没有锁住。。。。

好机器啊 看着好爽,最近也想买一个U1这东西有什么缺点吗 介绍一下,优点我都知道了


作者: oxotnik    时间: 2014-5-22 09:55
lsn0001 发表于 2014-5-22 03:26
好机器啊 看着好爽,最近也想买一个U1这东西有什么缺点吗 介绍一下,优点我都知道了


缺点很明显:(1)Z轴没有快进给,不方便钻孔。 (2)原型机、结构类似的立卧铣,都是配备双动力头的。而U1只有一个动力头,立卧切换必须拆装动力头,很是麻烦。


作者: hui92984    时间: 2014-5-22 13:25
今天试了下,还是原来的三刃白钢刀,F120,转速1600,效果好很多,看来还是进给速度快了!

(, 下载次数: 4)


作者: 158478419    时间: 2014-5-22 22:02
hui92984 发表于 2014-5-21 13:53
25lv 铣铝不应该啊

主轴锁紧没


作者: shichen717    时间: 2014-5-22 22:15
孔好铣,外圆不好干。

作者: 猫警长    时间: 2014-5-22 23:02
排屑不畅

作者: alexchow    时间: 2014-5-23 11:11
干铝建议用铝专用刀,排屑顺畅声音小,可以几近镜面效果。

下图是做轴承孔位,外围仅是外型就用一般白刚刀,铣时声音大,加切削液也没用。内孔位用铝专用刀效果好,一次到位,后来倒角不注意被修边刀刮出痕迹。


作者: wangjiansheng1    时间: 2014-5-23 11:30






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