wikeex 发表于 2015-1-20 13:18 学习了,感谢 |
欢迎继续阅读楼主其他信息
昆明的学生 发表于 2015-1-19 14:26 飞控换到另外的机子上,pid改过了,备份的数据不知道放哪儿了,回头找到了发给你,apm固件自动调参调出来的很稳,一般就用那个。 |
zhuyuchaobob 发表于 2015-1-19 19:14 最后炸机是由电机缺相所致,但中途一段突然拉升原因未知,可能是运动速度太快或者机身震动太大 |
楼主,请教下你的pid值是多少。我是小白 |
q372903917 发表于 2014-11-13 19:21 这段分析得很有道理,回来发现四号电机缺相,我以为是炸机所致,这样一来就对上了。 |
ddkk2003 发表于 2014-11-13 19:04 四号电机 满油门,二号和五号电机也同时加油门。 三号电机 最低油门,三号和四号是对轴。一个电机满油门一个电机最低油门,结合下降的时候的姿态, 这次迫降机应该是四号轴出问题了。 还好楼主是六轴,要不然这次就要损失惨重了 还有建议楼主把外置罗盘固定好,看日志外置罗盘有共振 |
其中一轴停转,也可能是飞行软件调节的结果,将飞行器重新拉水平。 |
楼主肯能使用的是内置罗盘,没有使用外置罗盘。根据上面的日志贴图,感觉是IMU惯性导航系统出故障了。这个故障可能是因为震动太大,把加速度计搞傻了,以至于作死的往上升(油门输出达到将近1000的967),然而姿态依然发生了翻转(垂直)了,结果罗盘也跟着傻了。翻转的结果导致Pitch角超过了MAX:4500的设定,出现报警。同时油门输出在967的情况下,爬升率为负数,也就是没有爬升,在下降,所以出现推力失效报警。这个应该是软件系统不稳定造成的结果。软件系统鲁棒稳定性还是有待提升。一己之见,请高手回复指正。 |
检查你的四号电机是否正常。 |
罗盘失效??? 油门失效 |
本帖最后由 kenken 于 2014-11-13 16:28 编辑 mp分柝 |
看日志有可能你的振动值过大..导致高度调整.....总是和期望值不符..至于停转....这个不知道..检查是不是堵转 接触不良..或者是油门校准问题... |
至少看到你的机架振动值好大啊... |