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【新增测试飞行】32K飞行,你也可以!!关于BF3.3 kalman filter 测试版的一些讨论

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发布时间: 2018-2-1 15:35

正文摘要:

本帖最后由 rcflyboy 于 2018-2-5 16:00 编辑 RF是什么? 为啥那么多大神都在用?Skitzo,johnny~~~ BF能不能实现像RF一样的效果? 为啥BF很少用32k模式? ………………        ...

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数不清 发表于 2018-2-7 23:06
reach3 发表于 2018-2-7 16:48
拆那个电阻我试过, 还是不行,虽然反相被禁用了, 但是信号还是单项的。 就索性都拆了,搞定。

了解,下次直接接M5.

欢迎继续阅读楼主其他信息

reach3 发表于 2018-2-7 20:26

确认了, 没有n, 命令如下

resource motor 5 none
resource serial_tx 6 A01
serial 5 32 115200 57600 0 115200
feature telemetry
save





reach3 发表于 2018-2-7 18:13
本帖最后由 reach3 于 2018-2-7 19:28 编辑

飞机性能有提高吗?

来自苹果客户端来自苹果客户端
rcflyboy 发表于 2018-2-7 17:37
reach3 发表于 2018-2-5 16:11
kalman滤波从道理上肯定是好的, 但是超频反而让飞机很不稳定,好像需要很小心的处理减震的问题。 我准备 ...

这个其实就是模仿RF而已,RF超频加卡尔曼滤波已经很成熟,所以折腾一下也没什么问题。纯玩而已

rcflyboy 发表于 2018-2-7 17:33
RCgroups论坛中还有哥们因为超频的频率引发的飞机无法正常飞行的案例,所以说引起各种状况的因素太多,只能耐心排除。

RS2K做了3个不同超频频率的固件版本,本贴中放出的是他推荐的最终版,超频到216mhz。之前还有个超频到240mhz的版本。
rcflyboy 发表于 2018-2-7 17:30
reach3 发表于 2018-2-6 09:44
我是下面这个飞控,按视频的做法刷了,结果飞机都飞不顺溜,抖得厉害,油门一大就翻了,怎样调pid都不管用 ...

我等airbotF4正版一开始也是没办法开32k,甚至只要打开允许32k陀螺仪的开关后,只是用8k来飞,飞机都抖的不行。
通过排除法,找出原因还是陀螺仪(9250)在32k模式下对振动太过敏感,导致飞控无法正常运作。这过程中我做了很多尝试,后面有时间通过视频说明。
目前,我对飞控重新做了减震,以及解决了这个问题,上周外场测试效果满意。
所以,大家如果遇到类似问题首先要看看减震是否到位!!正版iflight的飞控对陀螺仪做了单独的减震,效果很显著。

reach3 发表于 2018-2-7 16:48
本帖最后由 reach3 于 2018-2-7 16:50 编辑
数不清 发表于 2018-2-7 12:44
tx6试过不行,只是没跳开反相器。
反相器不用拆除,只需去掉旁边的电阻就能屏蔽反相功能。(R41、R37)

...

拆那个电阻我试过, 还是不行,虽然反相被禁用了, 但是信号还是单项的。 就索性都拆了,搞定。


reach3 发表于 2018-2-7 16:46

呵呵, 飞控不在手边, 抄了你推荐网站上的内容。 我也在想这个n是什么。

数不清 发表于 2018-2-7 16:42
A01n    ?   
reach3 发表于 2018-2-7 13:08
本帖最后由 reach3 于 2018-2-7 13:10 编辑

有用这款飞控的朋友,如果要用R-XSR接收,还想通过smart port回传数据的。 可以从R-XSR的“P非”点, 就是电路板上那个P上面一横的点引出线来,接TX1就搞定了, 如果TX1被占用,那么 接飞控的马达5。在CLI里输入下面命令
resource motor 5 none
resource serial_tx 6 A01n
serial 5 32 115200 57600 0 115200
feature telemetry
save

然后再试试。如果不行告诉我哦。








数不清 发表于 2018-2-7 12:44
reach3 发表于 2018-2-7 12:19
这个东西都开源的吧, clone的? 反正用着没差别。 推荐的网站看了, 39页啊,太长了。 老外抱怨黒版质量 ...

tx6试过不行,只是没跳开反相器。
反相器不用拆除,只需去掉旁边的电阻就能屏蔽反相功能。(R41、R37)



reach3 发表于 2018-2-7 12:19
数不清 发表于 2018-2-7 11:47
这块飞控在RCG讨论的很透彻,厂家也在里面反馈,有空可以去看看。
https://www.rcgroups.com/forums/sho ...

这个东西都开源的吧, clone的? 反正用着没差别。 推荐的网站看了, 39页啊,太长了。 老外抱怨黒版质量差,我没觉得哦,但如果克隆人家就不太好了。 开32k,这个传感器是不行啊, 8K就没问题。 还有我这个拆反相器的方法他们没提起啊, 反正是可行啊。 就是烦了一点。 但是其中一个帖子提醒的好,可以用马达5或6的输出。这样一个resource命令就搞定了, 不用跳线啊,拆东西啊,什么的了。

reach3 发表于 2018-2-7 11:51
数不清 发表于 2018-2-7 11:42
换xsr接收就没问题,用r-xsr数传就有问题(正反接都不行)
是,我是照图安装,tx3和rx3之间要加一个二极 ...

用我的办法, r-xsr可以。

数不清 发表于 2018-2-7 11:47
reach3 发表于 2018-2-7 08:30
哎呀,你说的错误我都犯下了,我没滤波,没屏蔽,没软装,用的就是r-xsr,还是两架。但只要不用这个3.3版 ...

这块飞控在RCG讨论的很透彻,厂家也在里面反馈,有空可以去看看。
https://www.rcgroups.com/forums/ ... -Corner-from-AIRBOT

还有黑色PCB是克隆版,原厂是蓝色PCB



数不清 发表于 2018-2-7 11:42
reach3 发表于 2018-2-7 08:47
你提供的图,tx3和rx3之间要自己加个二极管对吧,才能应对smartport的双向信号

换xsr接收就没问题,用r-xsr数传就有问题(正反接都不行)
是,我是照图安装,tx3和rx3之间要加一个二极管,加装后才能完美使用。


tx1=smartaudio
rx1=ESC 数传
tx3+rx3=双向数传
tx6=摄像头控制
rx6=sbus

主板上还有M5、M6空闲,留待以后扩展。


reach3 发表于 2018-2-7 08:47
数不清 发表于 2018-2-6 21:11
这款飞控我在用,厂家说设计有问题,传感器电路滤波不够,容易引入杂音,改造方法有几种:
1.在3v和5v电 ...

你提供的图,tx3和rx3之间要自己加个二极管对吧,才能应对smartport的双向信号
来自苹果客户端来自苹果客户端
reach3 发表于 2018-2-7 08:40
数不清 发表于 2018-2-6 21:11
这款飞控我在用,厂家说设计有问题,传感器电路滤波不够,容易引入杂音,改造方法有几种:
1.在3v和5v电 ...

我的smartaudio接了tx1,smartport是接了p非点,跳开飞控的反相器,接了tx6。这点确实比较麻烦
来自苹果客户端来自苹果客户端
reach3 发表于 2018-2-7 08:30
数不清 发表于 2018-2-6 21:11
这款飞控我在用,厂家说设计有问题,传感器电路滤波不够,容易引入杂音,改造方法有几种:
1.在3v和5v电 ...

哎呀,你说的错误我都犯下了,我没滤波,没屏蔽,没软装,用的就是r-xsr,还是两架。但只要不用这个3.3版,就没问题。
来自苹果客户端来自苹果客户端
数不清 发表于 2018-2-6 21:11
reach3 发表于 2018-2-6 09:44
我是下面这个飞控,按视频的做法刷了,结果飞机都飞不顺溜,抖得厉害,油门一大就翻了,怎样调pid都不管用 ...

这款飞控我在用,厂家说设计有问题,传感器电路滤波不够,容易引入杂音,改造方法有几种:
1.在3v和5v电路增加钽电容滤波,特别是传感器3v部分
2.或者在传感器周围增加屏蔽罩,也能过滤一部分
3.将出厂配的传感器ICM-20608改为MPU6000,能有效减少抖动

4,飞控一定要软装,固定的六角柱用橡胶柱,千万不要用硬柱。

我用后两者方案,飞行正常。

PS还有就是这款飞控不能搭配r-xsr,数传输出不完整,RCP论坛已有多位用户反映。

建议配置图:


https://www.rcgroups.com/forums/ ... nfiguration-Example

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