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楼主: TDDSD
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准备做一台不准备车木头的木工车

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 楼主| 发表于 2025-6-11 16:23 | 只看该作者

一番操作衣服都湿了,超精车光洁度勉强接近毛料出厂粗车的水平。对刀太费劲了,没手轮没编码器,好用的电子放大镜给朋友了,手里虽然有一堆的镜子,个头大不配套使用不便。





铣刀这么用还是太尖了拉低光洁度。用侧刃就更难对刀。震纹很规律,猜想是同步带轮同心度不高引起的周期性拉扯。

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发表于 2025-6-11 20:23 | 只看该作者
学习。
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 楼主| 发表于 2025-6-13 22:54 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-13 23:00 编辑



第一个卡盘买了好多年了,才勉强数控上。既然好像能动起来了,就继续买,第7个卡盘,还有什么薄的四爪先放购物车里。今天是第一次想要一根6mm的铁棍的时候想到了自己车,虽然后来没真干,也是有点可行性了。
计划任务里面还有磨刀和双顶尖。有点分裂。买了一堆卡盘然后玩双顶尖。

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发表于 2025-6-13 23:29 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-6-11 16:23
一番操作衣服都湿了,超精车光洁度勉强接近毛料出厂粗车的水平。对刀太费劲了,没手轮没编码器,好用的电 ...

细轴想车的好,转速一定要高,一般3000转以上高速仪表车床适合车这种小件,光洁度会好些
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 楼主| 发表于 2025-6-14 01:12 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-14 15:45 编辑
阳光zxcv 发表于 2025-6-13 23:29
细轴想车的好,转速一定要高,一般3000转以上高速仪表车床适合车这种小件,光洁度会好些

仪表车精度高,不过看起来也要改很多才好用。
在被新发现问题困扰,同样型号轴承,用手电钻顶着转,应该也就是不到2000转的水平,就有点温升。装机的轴承是标p4的,手感也略强少少,但是在预紧上也会大很多,手电钻顶着是轻预紧,装机计划是重预紧,发热应该更大。想象中希望温度不超过50度,只能往下调转速了。如果控不住温升就用铝或者铜来做轴套。

再想了想,小吃刀的人设,重预紧是不需要的,中预紧甚至轻预紧就可以了,没有明显间隙就可以用了

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 楼主| 发表于 2025-6-16 01:28 | 只看该作者




买轴承玩,轴承也挺难买的,咸鱼的基本上都是一个产地,还好质量还行反正不会测。以前一直以为箭头应该指向某个面,现在看起来可能是指向配合方向,两个轴承分别是db和df。



两个角接触轴承直接怼一起用, 感觉厚度不够,4个又复杂化。两个轴承加个垫圈比较合适,刚性翻番划得来,拉个深沟来做垫圈。有一回看到咸鱼上有个丝杆座是放三个轴承的。
上面一个是双列角接触,用手捏不出游隙,几个丝是感觉不出来,得想办法测一下它刚性,假如够用,那一个轴承就能当主轴用了。而且大把的深沟球主轴,前两天在咸鱼上还看到有人出神油三代。这双列角接触准备一鱼两吃,做不好主轴的话,拆了把内孔当轴套,这内孔的精度真圆度不会差,按数据能放两个7202或者7003,不过这两东西都没有对应的er延长杆,得自己搞。早前看到有前辈说diy主轴用导套做轴套,试过了用不来。

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 楼主| 发表于 2025-6-16 16:55 | 只看该作者



土制硬度计,好像也可行。拿断的pcb小钻,用手在60 hrc上面怼了个坑,比较清晰可见,原图长度是100个像素。将来整理好了磨好测头,均匀用力,各种对比材料,应该能达到分辨5 hrc的水平。
在丝攻上也怼了一下,坑浅一点,应该硬度高点。

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 楼主| 发表于 2025-6-16 17:52 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-6-16 16:55
土制硬度计,好像也可行。拿断的pcb小钻,用手在60 hrc上面怼了个坑,比较清晰可见,原图长度是100个 ...



做转接板准备改主轴固定,打孔挖沟切断一次完成,效果能接受。固定简单了拆装调试方便,就能进行3d打印和雕刻的功能转换。以后两个功能应该分家的,缺了哪个都很痛苦。
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 楼主| 发表于 2025-6-17 14:28 | 只看该作者


昨天才说小丝锥,今天就断铝里面了,断那一下没有特别出力,好几次断丝锥都有这种感觉。也许是疲劳老化了。以前攻过的孔没有一个是无辜的。
备用的蓝色丝锥,记得是说m35的,看着明晃晃的好像奶油小生的样子,怼一下觉得硬度比不上老的。
买了个m8合金丝锥,想拿来修理丝孔的时候发现不太给力,卡紧了也没有切屑,怀疑是挤压丝锥。一个m8的铣刀10块钱,m8的合金丝锥要40,以后用铣刀磨一个。


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 楼主| 发表于 2025-6-19 23:56 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-20 08:35 编辑






动了折腾三弟的念头就坐立不安。看不到20厘米宽的铝底板很不顺眼,换个钢的。打了5个孔,攻了4个丝,牺牲一颗丝攻。有两颗镶合金钻头,一个4.1一个4.3,以前没把这东西当主力都是先打孔再扩孔,隐藏了一个问题,这东西扩孔的话好像会挤压到孔壁,加工硬化。开始没找到4.3的,用4.1的扩孔强行攻丝,攻了几毫米觉得太不对放弃了,丝攻应该已经受伤。成功了4个孔加原生一个孔,能接受。安装的时候出问题了,位置不对不能覆盖行程,要把铁板反过来,反面4个孔只能勉强对三个,这垂直度比以前水平高。量了一下,正面打孔的误差可能在0.5,马克笔划线线条就一毫米多了。也没有钳工桌,跪着打孔蹲着攻丝,真爱。还出现个问题,需要垫高,没平的板,就在每个孔下面垫一个螺母,不管精确度了。后来直接用4.3的镶合金打孔,也很顺。按间隔0.1的卖,对攻丝利好。



安装好,测试,感觉没提高,检查发现,立柱只有两颗螺丝,再加两颗,更狠的是主轴固定没拧紧。感觉提高了点。感觉主轴状态不太对,原来三颗轴承排列是  >=< 弹簧  , 老实改回  <>= 弹簧。感觉又提高了点。
竖不了硬币,勉强竖颗m4螺丝。钢板噪音挺大的,搞点砂子降噪?
螺丝拧不紧经常发生,是松垮的大原因。


小小搞一下螺丝, 红线方向差两三个丝,白线方向可能是红圈那里有切割不连续,差10来个丝。还行,收工,三弟有了基本的金属加工能力,接下来改打印机功能的热床。



所有平面都应该开孔攻丝,单螺丝极限装夹,手电钻,干到这,老年手电钻牺牲了,碳刷磨光了,调速器也完了。无刷的便宜的不顺眼,贵的更不顺眼,那还是修修用吧。


挑重担的幼儿园中班小主轴,随便找个轴承就比它大。er延长杆发黑的地方可能是磨轴了。









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 楼主| 发表于 2025-6-20 00:14 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-20 08:30 编辑




烂手轮加烂驱动。买几个旧手轮,用通用的方式实现手自一体。手轮不过板子,直接搞驱动器。手轮一圈50线,步进最少脉冲200,步进带02的丝杆,手轮4圈走2毫米手轮摇飞也跑不快。不接板脉冲倍数不起作用。好像烂手轮有丢脉冲的问题,烂步进更坑,会闪红绿灯,关键是闪红绿灯时候步进也能动,动少了开头都没发现不停查问题,以前用的驱动好像闪红绿灯就不动了。

手自一体以后做个架子应该就能打电火花打断丝锥了。

sIMG_1070.jpg (315.17 KB, 下载次数: 0)

sIMG_1070.jpg
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 楼主| 发表于 2025-6-21 01:27 | 只看该作者


3弟的小主轴太轻了,给它加个配重,不知道是哪个因素起作用或者没起作用,反正轻轻搞铝声音噗噗噗的低沉好听没有紧张感。得空配种加五公斤搞螺丝看看。



打印机一直没弄明白近程挤出怎么配。 买到的基本是远程挤出,以前一直用胶水糊弄,撞机撞断了以后没办法还打印过连接固定件对付,臃肿而且软。没参考就瞎干,挖出个铝连接件,连上兼容竹子的热头。竹子还是有设计的,以前热头都是线横着出去,竹子竖起来走不晃荡。




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 楼主| 发表于 2025-6-21 14:12 | 只看该作者

加点配重管用就再加一点。想起来手上有个80的伺服主轴,好像是什么芯片甩干机,6305的轴承,锥度口。某个地方看到过说63系列轴承也有点轴向力的。以前一直嫌笨重,现在想来就是合适的东西早就在手,认知不足悲剧。





mach3的策略没选好,没把内园改外圆,开跑就扎进去了,还好进给调慢了。F30的速度扎了6mm高=180。平常跑F300一层0.05=15。算下来是十来倍。垫片比螺丝软。被诱惑到了。再加大点刚性,主轴换一换,加工速度能快10倍。搞个5倍速度也不错,那样要求低点主轴也能在750w内。
感悟:还是吃刀深点,否则主轴功率流失给无用的摩擦力了。


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 楼主| 发表于 2025-6-24 03:10 | 只看该作者
忙乎一整天,把手电钻修好了,亏了10块钱。买一个二手的三四十就有了,买电机买mos加邮费加夹带买其他的,亏惨了。



换齿轮,拉马玩得更溜了,定制孔位锁死自由度。




改mos散热,多余。绿圈是5mm一刀出来的,红圈是层层小刀出来的,看来一刀出好点。




搞完发现没调速,拆开开关,折腾中发现手按某处就能调速了,垫点胶带,解决。

搞这东西整整过了三关,齿轮,mos,调速开关。这东西有重要任务是攻丝要精细控制,无刷机用得少,不知道控制精度能不能达到要求,看了几圈不懂选。这有刷基本够满足。烧坏的电机是8019,碳刷架都烧断了,整流子深深的坑。换的是12v的8022电机,还是18v用,一跑一大把火花,看起来超压猛了损害也大,尤其是断电急刹车的时候,一股臭氧味道。反正能修。买几个碳刷,3块钱一个不怕坏。感觉8019电机更猛一点,没找到。或者把8019电机修好顺带换上强磁?
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 楼主| 发表于 2025-6-24 08:34 | 只看该作者
手自一体尝试没能成功。
手轮能通过驱动器驱动步进,但是连不上飞雕卡。连飞雕卡的话也就是为了对刀,找到调试速度的快捷键的话,这东西应该是有的,按键盘对刀也方便。安排计划翻代码表解决这问题。



买的脉冲发生器,能转能反转,调速范围特别小,想让它停,按off不起作用的。
脱离电脑,键盘情况下的,实现类似对刀的需求,比如相机调焦,没有找到合适的控制器。


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 楼主| 发表于 2025-6-24 08:43 | 只看该作者
确定问题就简单了,用伺服的编码器输出脉冲,配合手轮的脉冲,分别实现快速和精确调节脉冲的需求。
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 楼主| 发表于 2025-6-25 13:37 | 只看该作者


省下来的手轮,3D老实用键盘控制就好了。
做个手轮接口,把双脉冲改成步进方向输出,功能基本实现,快速就很难快速,手摇手轮速度不稳,快一点就失步。一秒两转,先就这么用吧。
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 楼主| 发表于 2025-6-26 00:39 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-26 00:41 编辑



早先买的2.5丝锥,一直没用过,想起来用了,在铝板上钻2的孔,丝锥攻,螺丝一拧就觉得不对,很紧,多年断丝锥经验知道出问题了。一量丝锥最大直径也就2, 5块钱的天猫货。搞铝而已,咱自己搞个丝锥,也就是螺丝切两刀,效果比预期的好。




内六角土丝锥工作的样子



折腾省钱还是费钱。。。为了做个热床,买了两块板,蓝色的2mm铝板,20买多两块,透明的玻璃板,40,摆了摆发现不会做,白色是5mm铝板买回来原来是做料板的,感觉容易做一点。玻璃和薄铝板就吃灰了。




热床设计,红圈放螺丝,调节水平,绿圈放磁铁,吸平铁皮。还缺几个孔固定发热板。就这几个小孔,200行程的3D装夹了4次,小机的苦。发现小改后的3D振动好了点切削声音也不错,搞土丝攻的时候用的新刀,锋利振动小,一直以为没切到,多切了几次切过了。但是精度下降,现在挖坑误差基本是0.2往上,刀具垂直没重新调整,

sIMG_1120[1].jpg (444.53 KB, 下载次数: 0)

sIMG_1120[1].jpg
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发表于 2025-6-26 00:57 | 只看该作者
生命在于折腾。顶你
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 楼主| 发表于 2025-6-26 02:14 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2025-6-26 00:57
生命在于折腾。顶你

折腾上瘾
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