前几天mwc mega的板子正常参数无法起飞,在排除其他问题后决定重新调节pid参数, 边调节边记录,终于能够较为稳定的飞行,虽然最后板子不幸烧了,但把又臭又长的记录发上来共享。 配置:f450机架(沉金板),
朗宇2212 kv980*4,
1045碳尼龙桨,
格式11.1v 2200mah,
好赢天行者40a,
飞控mwc mega (硕达智控Multiwii MEGA2560飞控) 总结一下,p是纠正飞行器偏离的力度,通过增大力度实现,i是反应速度的快慢,d是减小飞行器偏离的力度,通过减小力度实现 首先,初始数据 现象,无助的抖动,根本起不来 由于初始参数不合适,我决定清零后重调。 由于不知道下面的pos等是什么意思,于是只把上面四行调零,数据如下 尝试1 现象: 电机转速随着油门上升下降而变化,和姿态似乎并无关系。
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