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入魔十一机CQ1233车床

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楼主
发表于 2020-3-13 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的车床嫌小,搞了台三杠车床。六个人勉强抬下车估计有一千斤。断断续续收拾了一下,原来380电源改成220变频驱动。进给标牌掉了一块,其它标牌也看不太清,网络搜索无果。各位大神有没有资料图分享一下。原配了个40齿挂轮,也找不到对应的螺纹参数。
挂轮扩孔后用32钻铣床插键槽。第二次这样搞键槽,之前搞皮带轮也这样的



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沙发
 楼主| 发表于 2020-3-13 21:55 | 只看该作者
不知道如何发视频
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 楼主| 发表于 2020-3-14 10:33 | 只看该作者
整理了一个切削进给表





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 楼主| 发表于 2020-3-14 10:33 | 只看该作者
螺纹表还是没搞出来
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发表于 2020-3-14 15:41 | 只看该作者
有的搞了,我的二手车四五百斤的样子,断断续续整了一年
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 楼主| 发表于 2020-3-14 15:46 | 只看该作者
洛阳天空 发表于 2020-3-14 15:41
有的搞了,我的二手车四五百斤的样子,断断续续整了一年

大量业余时间用来搞设备完善了,过阵子得空做个尾座套筒
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发表于 2020-3-14 22:22 | 只看该作者
这个床子也太旧了点,不知道状态怎样
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 楼主| 发表于 2020-3-15 08:06 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2020-3-14 22:22
这个床子也太旧了点,不知道状态怎样

床身轨道磨损是肯定的,相对而言不太严重,然后进给变速器换挡拨叉磨损严重,换挡不好换应该是长期缺油工作造成,拿下来镗孔嵌套即可。主轴及其它部件还可以。只要不加工精密长轴,完全没问题。小机器刚性很好,分度值很小可以轻松的加工精密小断面,用了一下效果不错,好歹这也是工业标准机器。
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发表于 2020-3-15 08:22 | 只看该作者
这下玩大了,哈哈!
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发表于 2020-3-19 14:05 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2020-3-21 09:40 | 只看该作者
zzzx000321 发表于 2020-3-19 14:05
参考一下;   http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=686568

先谢谢
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 楼主| 发表于 2020-3-21 11:45 | 只看该作者
用Excel推演齿轮配比,数据源是根据英制螺纹表计算每个档位的人“关系因子”,再根据这个关系因子推演。
原来以为公制挂轮一套就可加工允许范围内的全部螺纹,现在来看,数据分布比较散乱,可能需要多套挂轮。
根据朋友提供的同英制表估计我的和他的公制挂轮数据应该也一样。但导入这个推演结果不一样,可能推演原始数据不准确或者公式错误。
但我想这个推演思路可能大家有参考意义,完善后可换算和计算其他大家想要的螺距类数据,比如蜗杆模数等等





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 楼主| 发表于 2020-3-21 11:51 | 只看该作者
zzzx000321 发表于 2020-3-19 14:05
参考一下;   http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=686568

谢谢,进给变速应该是一样的,英制相同,公制的应该也一样,可以放心配置挂轮了,不过看这个表格,机床厂可能是着重英制数据,英制一套挂轮就可加工范围内所有数据,但公制却需要多套挂轮。
机床丝杆经测量也不是公制螺纹(也没去验证是否是英制)
另外导入推演公式数据不对,也可基于此修改推演公式。业余时间就这样消磨了
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发表于 2020-3-28 21:13 | 只看该作者
不是十一厂的,型号一样的

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发表于 2020-3-28 21:35 | 只看该作者
型号一样,厂不同,参考

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 楼主| 发表于 2020-3-29 22:28 | 只看该作者
昨天加工了车床配套的尾座套筒,下午四点开工到晚上十点,搞了几个小时。
原材料买的球墨铸铁,但感觉像灰口铸铁。200mm长。
工艺:
1粗车外圆至34,钻16孔
2夹持3号锥柄,校正,据此为依据调整小拖板角度至准确位置,并紧固,工艺4完成前严禁调整。
3.夹持工件,本工艺段必须一次装夹。粗精加工内孔至20,长度100,粗精加工锥度至所需尺寸。
4.取下工件,取一段140长,32直径圆钢,车一段直径25长度50圆柱,掉头夹持并确保台阶面充分接触夹头三爪端面,防止轴向窜动,并紧固。反车启动加工锥柄。
5.将锥套套入锥柄并轴向敲紧固,注意敲击方向,防止径向偏斜,可边敲边转动。确保稳固后加工外圆,每次进给深度不超过0.25mm,车圆后,千分尺分段测量,查看每段尺寸(旧车床长圆柱面加工会有偏差,长轴无尾顶,且为锥度摩擦连接,也有造成误差可能,比如各段刚性不同让刀不同等)。每次都要记录比对。若偏差较大,最后分段加工。实际一刀加工出来为中间大,两头小(差值0.08mm导轨磨损导致,还有就是车刀低于中心过多,也会放大偏差)分段加工好后公差为32+0~32+0.03。加工端面和内孔至所需尺寸,进给深度不超过0.25mm。
6.将螺母加工至过盈配合0.03mm过盈,压入尾端
7.铣键槽
8装入测试,效果不错





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 楼主| 发表于 2020-3-29 22:28 | 只看该作者
ckjaa 发表于 2020-3-28 21:35
型号一样,厂不同,参考

谢谢

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 楼主| 发表于 2020-3-29 22:35 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-3-29 22:28
昨天加工了车床配套的尾座套筒,下午四点开工到晚上十点,搞了几个小时。
原材料买的球墨铸铁,但感觉像灰 ...

由于套筒外径小,又加工成3号锥柄,兼顾强度,没有铣取锥柄的长孔,尾座丝杆也比较大,以后要拆换锥柄需要把套筒摇出来用小圆钢捅。这样可保证强度不伤套筒
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发表于 2020-4-2 22:19 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-3-29 22:35
由于套筒外径小,又加工成3号锥柄,兼顾强度,没有铣取锥柄的长孔,尾座丝杆也比较大,以后要拆换锥柄需 ...

楼主,我的中拖板丝杆不太好用,螺母磨损了不知道有没有卖?车床挑丝表我不会看,能教下吗?谢谢!
20
 楼主| 发表于 2020-4-12 13:16 | 只看该作者
磨的两支钻头8.5/9mm各一支,抽空把倒腾的旧钻头都磨一下。


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