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我的命名为“芊巡450-改”的小四轴首飞报告,求各位大神帮助

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楼主
发表于 2014-11-19 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用FF飞控,在天上总是来回飘,而且不能滞空,总是往下掉,听闻是飞控的事,所以我换了naza-lite的飞控。
经过3天的仔细学习和调参,今天终于要试飞了,激动ing。
接入了GPS,看到搜星少于5星,就打到姿态模式了。
飞的时候不能滞空,起飞后上升20cm左右就开始往下坠,摔地上后又升空..就像拍皮球一样,,,
滞空时间最长的一次,出现了圆锥摆的姿势,
还有一次是我油门稳定后,机子直接上了3m高空,降低油门一直没有下降趋势,知道归零,4s后坠机...
最惨的是,我下午刚充好的电池,充电头被螺旋桨打飞了...
图就不上了...一堆碎片状的玻纤板...没啥好看的...









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沙发
发表于 2014-11-19 18:47 | 只看该作者
是什么原因?
3
 楼主| 发表于 2014-11-19 19:02 | 只看该作者

在群里讨论的结果是...拍皮球的原因怀疑是感度没有调好。
圆锥摆(旋涡状)的姿态怀疑是电调/感度方面找。
我记得dji F450的架子推荐感度是一串100,我的是一串140,但是考虑到这是别的牌子的架子,就没管那么多,没想到首飞直接连降落都做不到的地步,直接炸了...

4
发表于 2014-11-19 19:05 | 只看该作者
遥控行程校准了没,电池设定好了没,然后三段开关设定好了没,最关键的450的话,用说明书上的默认参数,然后自己辅以手动调参,你这个情况明显的没做遥控行程校准,别以为装上去就好了,该做的一定要做,先看下电池参数里用4S就要调成4S,然后校准遥控行程,参数用默认的,应该没问题
5
 楼主| 发表于 2014-11-19 19:13 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2014-11-19 19:05
遥控行程校准了没,电池设定好了没,然后三段开关设定好了没,最关键的450的话,用说明书上的默认参数,然 ...

因为昨晚上电的时候发现电机解锁后0油门下有个电机就开始转了,所以油门行程是校准过的;然后电池用的是3S的,这个我也是刻意看过dji调参软件的选项的=。=唯一不确定因素就是俩,一个是有个电机一直是有异响的..手拨是阻力略大;另一个就是感度...比dji视频上用于F450的感度多了40%左右...

6
发表于 2014-11-19 22:31 | 只看该作者
Scarletrain 发表于 2014-11-19 19:13
因为昨晚上电的时候发现电机解锁后0油门下有个电机就开始转了,所以油门行程是校准过的;然后电池用的是3 ...

电机应该解锁以后一起旋转的,dji的飞控解锁后直接进入怠速状态的,如果解锁后有电机不转,那就是行程校准的问题,严重的会导致无法起飞,或者起飞后修正过度等问题

7
 楼主| 发表于 2014-11-20 00:16 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-11-19 22:31
电机应该解锁以后一起旋转的,dji的飞控解锁后直接进入怠速状态的,如果解锁后有电机不转,那就是行程校 ...

因为昨晚是第一次启动naza的飞控,不知道解锁后会立即进入怠速,所以主观上认为是转的那个有问题,其余3个不转的是没问题的,但是的确是4个电调的行程都校准了。
最终问题归咎于感度,但是出现拍皮球and旋涡状滞空的现象究竟是感度过高还是过低,还没仔细想过。

另外关于感度,我看了很多资料但是理解的不够透彻,在此请教
感度过低——>反应迟钝——>位移很大偏差之后才会进行补偿校准——>大范围摆动
感度过高——>敏感——>位移极小就会开始校准——>小范围振动
我这么理解是否正确?
那感度过激的定义和具体表现是什么呢?
是不是感度过低的一种表现?

8
发表于 2014-11-20 00:44 | 只看该作者
Scarletrain 发表于 2014-11-20 00:16
因为昨晚是第一次启动naza的飞控,不知道解锁后会立即进入怠速,所以主观上认为是转的那个有问题,其余3 ...

首先你要知道飞控,用的是三轴角度计和三轴角速度计,只能计算的是角度的变化,而不是空间位移,空间位移是靠GPS和气压计来实现的,感度调整的只是3个轴旋转之后的修正速度,感度越高,对角度变化的修正就越快越敏感,实际飞行中,有时候轻微的角度不会影响姿态,是没有必要过度修正的,感度过高的话,就会不停的在中立点附近进行修正,也就是我们说的抖动,而且由于目前的计算性能问题,过于频繁的修正会导致飞控出现自激现象,其实类似于陀螺仪的累积误差,最后会导致错误信息的判断,飞控输出错误的控制信号导致炸鸡,而且,频繁地修正会额外浪费能源,效率会降低
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