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NAZE32向后偏,请教大家

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楼主
发表于 2016-3-17 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2204 电机 12A 210机架 NAZE32简版 现在问题是自稳档飞行向后方漂移,非常严重,水平校准做过,油门校准也做了,都解决不了,固件是最CF最近的那个,切手动档飞又非常稳,默认PID,请大家帮帮忙,困扰好几天了

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28
发表于 2016-6-13 10:47 | 只看该作者
我也遇到过你这问题,我的连手动都会偏,所有能调的数据都试过,刷了好几个版本都没有任何改变。我已经放弃它了
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27
发表于 2016-6-12 18:34 | 只看该作者
调 大I值,尽量调大一点然后慢慢调小
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26
发表于 2016-6-12 16:59 | 只看该作者
把飞机后脚适当垫高一点,然后水平校准一下应该就可以可,我的f3就是有点前右飘但是飞的很稳不抖也不肉,就这样重新校准一下就好了
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25
发表于 2016-6-12 01:29 | 只看该作者

RE: NAZE32向后偏,请教大家

本帖最后由 zaq321 于 2016-6-12 01:31 编辑
lit1088 发表于 2016-3-24 22:39
naze32,我之前测试也是这样,飞一会就慢慢偏一边去,越偏越大。我今天修改了下固件代码,今天测试了4个电 ...





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发表于 2016-4-25 20:43 | 只看该作者



楼主解决了吗?我也是遇到同样问题T.T~到现在解决不了~
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发表于 2016-3-24 22:39 | 只看该作者
naze32,我之前测试也是这样,飞一会就慢慢偏一边去,越偏越大。我今天修改了下固件代码,今天测试了4个电池都不漂移了。不知道怎上传烧录文件,需要的测试的,直接q我:992102530
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发表于 2016-3-18 10:55 | 只看该作者
Firedragon 发表于 2016-3-18 09:03
准确的说是机架振动过大,给飞控减振处理保证就OK了,

那也不一定,我现在的F3飞控是硬安装的,震动比较大,却不影响飞控,自稳非常稳,室内悬停可以脱控十多秒未撞墙。重要的是这个飞控先前出现过楼主的问题,加了减震球并没有效果。





21
发表于 2016-3-18 10:38 | 只看该作者

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发表于 2016-3-18 10:27 | 只看该作者
第一,检查电机轴是不是垂直于机体平面,4个浆是不是水平。【注意】千万不能将整机放置在水平面上进行水平校准,因为无法消除起落架的高低误差。【建议】找4罐可乐,将机器的4个电机最外点架在可乐上,用激光水平仪对浆的平面进行校准,保证4个浆在同一水平面上。

此外,注意浆下吹风后,是不是有起落架等干扰改变了方向,导致飞机水平移动。
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发表于 2016-3-18 09:03 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-3-18 02:00
自稳越飞越偏是个很麻烦的问题,遇到这个问题的人也不少了,如果你连着地面站观察水平仪或者有OSD看姿态线 ...

准确的说是机架振动过大,给飞控减振处理保证就OK了,

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发表于 2016-3-18 02:00 | 只看该作者
本帖最后由 supertankhzt 于 2016-3-18 02:04 编辑

自稳越飞越偏是个很麻烦的问题,遇到这个问题的人也不少了,如果你连着地面站观察水平仪或者有OSD看姿态线,推油门一段时候后,水平仪所显示的姿态与飞机真实姿态偏差越来越大,常规的方法如校准加速度计,调整PID,排震等没任何效果,飞控已经感受不到飞机的真实状态了,管你PID等参数调得再好,它也会往错误的方向修正飞机。目前我也没找到准确的解决方法,试过一次把飞机重装,问题就莫名解决了,暂时只有怀疑加速度计受到干扰所至

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 楼主| 发表于 2016-3-17 21:55 | 只看该作者
jds 发表于 2016-3-17 20:33
很有可能是有干擾源~ 用鋁箔紙 隔離 試試

手动模式非常稳

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发表于 2016-3-17 20:33 | 只看该作者
很有可能是有干擾源~ 用鋁箔紙 隔離 試試
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 楼主| 发表于 2016-3-17 17:27 | 只看该作者
gaoggsheng1 发表于 2016-3-17 16:53
楼主,遥控的值都在中位了,1500的

都是1508

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发表于 2016-3-17 16:53 | 只看该作者
楼主,遥控的值都在中位了,1500的

来自安卓客户端来自安卓客户端
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发表于 2016-3-17 16:50 | 只看该作者
yhtpipi 发表于 2016-3-17 16:36
自动调参可行吗?

我感觉自动调参不靠谱,我调参是在遥控器上设置辅助通道调的你可以看下这个模友的帖子   http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... hlight=%D4%B6%B3%CC


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 楼主| 发表于 2016-3-17 16:36 | 只看该作者

自动调参可行吗?

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发表于 2016-3-17 16:34 | 只看该作者
yhtpipi 发表于 2016-3-17 16:25
也试了一下,你这方法有点用,但是飞一会还会向后偏,而且是越偏越严重,把电池拔下来重新插在飞又稳了, ...

那就调整PID

10
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:25 | 只看该作者
357898512 发表于 2016-3-17 16:08
在CF里看到的就是调了这两项,我的是ROLL偏得厉害

也试了一下,你这方法有点用,但是飞一会还会向后偏,而且是越偏越严重,把电池拔下来重新插在飞又稳了,飞一会又向后偏,手动又非常稳,把我都快整迷糊了

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