5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 14281|回复: 69
打印 上一主题 下一主题

直观感受震动对cc3d的影响,以及处理方法

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-25 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 聿修厥德 于 2014-12-12 19:37 编辑

最近刚装好一个穿越机,起飞总是跑偏,按理也是玩直机的人,纯手动模式几乎稳不住。开姿态模式放手平飞的也会往左前方跑机子左前倾。有人说是可能水平没校准,有的说是机架强度不够。我觉得可能就是震动问题,所以直接接上地面站看了。
直接把桨和桨夹全卸了。 放平不动机子检测姿态正常。

全油门如图电机的平衡性非常的好。看右上角绿色的就是油门大小 满油门机子姿态几乎完全正常

然后开始一个一个上子dan头,震动开始加大,
可以看到,震动变大后整个机子的姿态识别就全错了。 难怪机子会往前飞。
以上全都是没装桨的情况,装了桨结果差不多。给cc3d做好减震即可。同时我经过楼下几位的启发。想到既然cc3d有加速度计那就应该有过滤功能。再次研究找到一下这个选项
在校准这个选项中有一个过滤,加速度计~~默认是0.00.最大0.20我开到了0.15已经有效过滤掉了大部分震动。
===========================================================================
之前讨论时候关于cc3d要不要减震,不少人都说cc3d根本不需要减震啊,都说直接用飞的蛮好的。但是很奇怪。现在市面上的电机上了桨震动几乎不可能完全消除。除非有非常好的设备能给桨做平衡。而cc3d因为本身很轻,即便是装了减震效果其实也不明显。如果不减震滤波又是0的话,震动绝对是对飞控的姿态判断有非常巨大影响的。难道他们的机子真的桨和电机平衡性这么好?后来才发现有些人的cc3d默认就是有0.10的滤波。而有些默认是0就是完全没有滤波。所以导致了这个差别。这个很奇怪不知道是什么原因会导致这个滤波默认值的变化?版本?固件?





欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2014-11-25 19:05 | 只看该作者
顶。我的CC3D也经常跑偏
3
发表于 2014-11-25 19:26 | 只看该作者
學習了~謝謝
4
发表于 2014-11-25 19:26 | 只看该作者
一定要注意减震,小飞机尤其重要
5
发表于 2014-11-25 20:22 | 只看该作者
本帖最后由 stm32f103rct6 于 2014-11-25 21:10 编辑

这种情况和MWC用在小机架上时是一样的。

6
发表于 2014-11-25 20:28 | 只看该作者
我原来也是跑偏,后来装了减震,效果刚刚的

7
发表于 2014-11-25 21:05 | 只看该作者
学习了,最后用什么方法进行的减震。
8
发表于 2014-11-25 21:11 | 只看该作者
貌似现在的机架都没有设计给飞控减震
9
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:32 | 只看该作者
ax72 发表于 2014-11-25 21:05
学习了,最后用什么方法进行的减震。

还没做,简单的使用了皮筋来减震。有效果
但是有些反馈说cc3d不需要减震,发生这种问题可能是飞控质量问题。可能是加速度计供电不足。这个问题还无法证实。暂不评价

10
发表于 2014-11-25 21:46 | 只看该作者
好,多一条经验
11
发表于 2014-11-25 22:06 | 只看该作者
我的减震方案,成本9元包邮,供楼主参考


来自苹果客户端来自苹果客户端
12
发表于 2014-11-25 23:21 | 只看该作者
mwc遇到过类似问题,记得开个什么滤波算法即可
来自苹果客户端来自苹果客户端
13
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:13 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-11-25 23:21
mwc遇到过类似问题,记得开个什么滤波算法即可

是啊,我也觉得应该有滤波的。按理这种震动是可以飞控自己过滤的。不知道cc3d的在哪里打开

14
发表于 2014-11-26 09:18 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-11-26 09:13
是啊,我也觉得应该有滤波的。按理这种震动是可以飞控自己过滤的。不知道cc3d的在哪里打开

MWC有 cc3d不知道
来自苹果客户端来自苹果客户端
15
发表于 2014-11-26 10:25 | 只看该作者
CC3D設計是考慮過小四軸的震盪的 , 已經可過濾一般小四軸的震盪 ,
但大家要知道 , 現在很多電機生產質量參差 , 有些電機就是有平衡問題 , 有些就子 dan頭中心不準 ,
另外用槳平衡及雙槳(高低槳) , 以上問題都會產生不必要的震盪 , 這些基本是動力上出現問題的震盪 ,
飛控當然有機會不能過濾
头像被屏蔽
16
发表于 2014-11-26 10:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
17
 楼主| 发表于 2014-11-26 13:09 | 只看该作者
szwif 发表于 2014-11-26 10:40
你现在才知道这个问题啊,这个是cc3d的问题。

啥意思没懂..是说这个是这块cc3d质量有问题还是说cc3d天生容易如此?
18
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:29 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-11-26 10:25
CC3D設計是考慮過小四軸的震盪的 , 已經可過濾一般小四軸的震盪 ,
但大家要知道 , 現在很多電機生產質量參 ...

找到cc3d的一个过滤功能,基本能解决问题了

19
发表于 2014-11-26 16:11 | 只看该作者
正解。主要靠滤波调节搞定。CC3D因为自身极轻,一般的泡棉作用有限。
20
发表于 2014-11-26 16:32 | 只看该作者
开启滤波会对操控有影响吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表