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楼主: junli8250
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DJI WKM 也会失控。前翻,猴子失控了,已补上视频

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发表于 2011-11-29 02:08 | 只看该作者
初步的分析应是电池的质量问题,因为这个问题我曾经遇到过。
当初我用的是块旧电池,电池曾经不小心掉过地上,外形稍有些变形,但充满电后电压大概单块4.19V-4.20。
正因为这样我才有继续使用的想法。当我充好后,同样的电池容量这块电池飞不到一半时间,很快红灯就在狂闪
一级保护只持续了几秒时间.然后直接进入到二级保护,原地下降,这个时候再动遥控器肯定是不太受控.你越是高降下来风险就越大.之后赶紧测电压单块3.5V左右,电池很热.估计快到地面那刹间电压绝对更低于3.5.这个时候的电机开始部份停转了.
我感觉到不对等电池稍凉下来再测电压既然达到了3.8-3.9V. KAO 这块电池害我差点炸机,现在我只用它来调试用,再也不拿去飞用.
切记,不要用伤过的电池,飞太旧的,特别是曾经用来做过直升机炸过机的电池,还有胀肚的,内阻特别大的电池.
电源管理模块是对正常电池有很大作用,如果是块病电池电管也没有办法做出正确决定------

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22
 楼主| 发表于 2011-11-29 08:08 | 只看该作者
如果说电池有问题,那GPS模式下无法定位,飘移,怎么解释?我试飞的时候挂了电显在电池上,显示的电压是3•79

我设的二级报警电压为3•5v,电压我都校正过,下降的时候是白灯闪了几下就开始飘移,接着闪红灯
DJI的问题还真多
本来想好了再买ACE ONE这次小猴子都这么难搞,放弃了

[ 本帖最后由 junli8250 于 2011-11-29 08:17 编辑 ]
23
发表于 2011-11-29 08:48 | 只看该作者
回楼上,GPS模式下无法定位飘移?你安装之后指南针有没有校准过呢,GPS红灯闪了几下?请报上你的配置列表
24
发表于 2011-11-29 09:22 | 只看该作者
原帖由 junli8250 于 2011-11-28 11:02 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI2OTY1MTA4/v.swf  现补上视频,在不只是下降的时候翻过,,连起飞的时候也侧翻了一次,


咋图像扭成这样?不能看啊。。。
25
 楼主| 发表于 2011-11-29 09:24 | 只看该作者
我就是听说DJI的售后不错,才下手搞的,我朋的猴子飞丢了,后来找回来了,DJI直接给换了个新的,可我的到现在,出现的这么多问题,DJI的一个都没有出现,说说是怎么回事,现在卖的东西多了,也就不在乎一个两个用户了是吧,?
26
 楼主| 发表于 2011-11-29 09:28 | 只看该作者

回复 24楼 宝蓝手帕 的帖子

原始视频,没做任何处理,,就是这样的,
27
发表于 2011-11-29 10:16 | 只看该作者
   呵呵! 这情况楼主是冤枉大疆了!这是因为低电压的原因,导致接收机无法正常工作,飞控进入失控自动返航状态了!  低电压同时也导致了飞控无法正常工作!

[ 本帖最后由 40138 于 2011-11-29 10:45 编辑 ]
28
发表于 2011-11-29 12:32 | 只看该作者
大果冻
29
 楼主| 发表于 2011-11-29 12:54 | 只看该作者

回复 23楼 FHTD016 的帖子

GPS都已校正过,,闪一个红灯的情况下起飞的,推了油门是笔直上升。这说明,GPS已经定位了,可是下来的时候就开始飘移了,用摇控器强行拉回的,如果说,WKM进入失控回航的情况下,控无法对它控制的话,那么,我的摇控器对慢慢下降,开始已经飘移的6轴还是可以有控制权,这又怎么解释,落地后侧翻了,控对他失去作用了。
30
发表于 2011-11-30 11:01 | 只看该作者
原帖由 junli8250 于 2011-11-29 12:54 发表
GPS都已校正过,,闪一个红灯的情况下起飞的,推了油门是笔直上升。这说明,GPS已经定位了,可是下来的时候就开始飘移了,用摇控器强行拉回的,如果说,WKM进入失控回航的情况下,控无法对它控制的话,那么,我的摇控 ...


你应该先把电池的问题解决之后继续测试一下再看。电池不好,什么问题都可能会出现,不用纠结其他细节。
如果无法调节到完美状态,也可把四轴连摇控直接寄给DJI我们负责调节到完美状态寄回给你(运费自理)。

[ 本帖最后由 westwind2 于 2011-11-30 11:06 编辑 ]
31
发表于 2011-11-30 15:26 | 只看该作者
理电也可以并联的吗??
32
发表于 2011-11-30 15:54 | 只看该作者
原帖由 kevinpost 于 2011-11-27 22:02 发表
你把下降时的灯的颜色跟闪动情况说说吧。还有下来后电池还有多少电量。因为你得块电池都放在前面,下降过程中电量不足不能平衡会前翻,到地面后电量有可能又上来了飞机就要保持平衡所以电机会狂转以求飞机平衡。如果 ...

LZ的情况和我那次不太一样,我那次是因为保护电压设太高,自动降落后,到地面附近逆风漂移,脚架挂草后侧翻的,保护电压设太高了,自动降落时电量还充足的,翻掉后螺旋桨持续转试图平衡,后来是切到手动模式后停的桨,固件是3.6

另外电池内阻大很难飞的,试过两块2700并联,基本飞出去30米就自动返航,切模式后继续飞,十几秒后又自动返航,重复几次后下来量电量用了还不到15%,之前未接电源模块时,两块2700并联跟5000的飞的时间差不多的。。。
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发表于 2011-11-30 16:07 | 只看该作者
哈哈。。。看完楼主的视频,感觉跟我的情况差不多,自动返航降落地面附近,由于地效往前飘,看视频也是脚架挂到东西翻掉,翻掉后JJ被人捡起,这个过程不平衡飞控自然会增大输出试图恢复平衡,楼主手劲大,硬是不让JJ恢复平衡,结果犟上了:em15: 。。。。自动返航的时候,遥控器当然无法控制,除非切换模式要回控制权。。。。
34
发表于 2011-11-30 17:39 | 只看该作者
原帖由 uk1984uk 于 2011-11-28 11:29 发表
你是不是低压触发了gohome,然后没有正常落地判断 ?  是不是在自主降落的时候遥控已经没有了控制权?
那么回航的时候你就应该切姿态模式抢回控制权啊,不能再切回GPS模式啦。
gps模式那肯定你怎么遥都没反应啦   ...

:em26: :em26: :em26:
这位童鞋做到重点上了。
首先楼主这个机器飞2200mah点就有点太省了吧,我都是飞
4000和6000的电的。
二、是26毫欧的电池真的已经是老态龙钟了。
三、是就是这位童鞋所说的,触发gohome功能了。
四、摔机的时候接收机掉电,触发gonghome功能,回航电机就不断转。
五、摔机可能电池,电调,香蕉头接触不良等原因引起的。
35
发表于 2011-11-30 22:51 | 只看该作者

电池内阻怎么测试?

用什么设备能测出?另请教一下,内阻多少算合适,多少就不安全了。
36
发表于 2011-12-1 00:38 | 只看该作者
:em15:
37
 楼主| 发表于 2011-12-2 08:42 | 只看该作者

回复 34楼 白晕山 的帖子

我的电机电调都是直接焊的,不可能会有接触不良的情况
38
发表于 2011-12-2 12:53 | 只看该作者
原帖由 40138 于 2011-11-29 10:16 发表
   呵呵! 这情况楼主是冤枉大疆了!这是因为低电压的原因,导致接收机无法正常工作,飞控进入失控自动返航状态了!  低电压同时也导致了飞控无法正常工作!
接收机和飞控所需要的电压比电机的要低得多。
39
 楼主| 发表于 2011-12-7 07:30 | 只看该作者
:em17:
40
发表于 2011-12-7 13:14 | 只看该作者
:em22: 楼主居然把电池放上面?
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