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楼主: axnzero
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APM看上去不错,尝试做一套

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761
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:49 | 只看该作者
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MD塞斯纳起落练习第141到142。
练习纯手动模式降落,约2米高度失速。
1,楼上图4,轴断。
2,前起落架层板裂。
3,机翼裂纹约80mm长。

下一步,停止练习手控降落,
改为练习30~50米高度的失速和螺旋改出。


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762
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:06 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2013-12-4 12:08 编辑

FBWA模式下,俯仰操作比较迟钝。
增大Servo Pitch P参数,从0.4改为0.5。
增大Servo Roll P参数,从0.4改为0.45。

763
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:00 | 只看该作者
MD塞斯纳起落练习第143到198。
无风。
路边有树。
飞完四块电池。

大量的降落之后,后起落架铝合金支撑有向后的轻微变形。
因为降落姿态比较正,两条腿的变形基本对称,因此不打算弯回去了。
缺点是后起落架距离重心更远了一些,起飞抬头会稍微迟钝一些。

今天状态良好:
1,每次降落都成功,未出现姿态不好而复飞。
2,大部分降落为两点触地,有两三次跳起。约10次三点触地,3次前轮先触地,这两种状态不再跳起。
3,更换7寸桨,拉力下降,滑跑需要15米左右,爬升慢了。
优点是:
1,声音大幅降低,
2,省电,一个电池可以轻松飞25个以上的起落。
3,落地姿态不好的时候,断桨的概率降低。



764
发表于 2013-12-4 23:14 | 只看该作者
本帖最后由 caosix2 于 2013-12-4 23:19 编辑
axnzero 发表于 2013-12-4 18:00
MD塞斯纳起落练习第143到198。
无风。
路边有树。


其实 很希望 楼主能 抽时间 :“吃透” APM 飞控板 固件软件。

而不是花 很大精力 搞电脑那边的(地面站)软件。

****************************************

因为::“吃透” APM 飞控板 固件软件 之后,俺们 就可以

像 APM2.6 (I2c 接口)外接 磁场传感器 那样 ——

来个彻底 外接 :军*A*用 级 高精度 角速度传感器 和 加速度传感器

争取 让 APM飞控 不依靠 GPS 也能 远距离 飞行 并且 返航

***(当然 这样的返航 估计 误差 会比较 大[数公里的误差])***

要知道:任何 外部导航 GPS 、北斗、麦哲伦,都会被人为的 干扰



765
发表于 2013-12-5 00:39 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-12-4 23:14
其实 很希望 楼主能 抽时间 :“吃透” APM 飞控板 固件软件。

而不是花 很大精力 ...

有的 uav 除了卫星定位系统之外,还有无线电定位、航程推算定位方式作为后备。大概是10年前的产品了。
不过到了那个阶段,大概也不会考虑使用APM体系作为主控了。








766
发表于 2013-12-5 09:18 | 只看该作者
scaple 发表于 2013-12-5 00:39
有的 uav 除了卫星定位系统之外,还有无线电定位、航程推算定位方式作为后备。大概是10年前的产品了。
不 ...

  不管 是哪年的产品,哪怕是 二战时期的产品 都可以!

只要 价格 不比 APM 贵,,功能 能满足 脱离 GPS 等外部

参考源,,就行了。。。价格,价格 能比 APM 还便宜吗

767
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:22 | 只看该作者
感谢楼上两位的建议。
参考755楼,我已经开始着手APM板子相关的测试了。

我打算把里面所有的参数过一遍,彻底摸清APM的脉络和细节。
在硬件方面,因为APM是开源的,修改和升级的障碍是没有的,只是需要一步一步去做。

我赞同你们的建议,希望把GPS、罗盘、陀螺、水平仪、气压计都做成可替换的模块,便于升级成高端型号。
我本来打算自己做,但看到APM先是把GPS外置了,又把罗盘外置了。
以后,陀螺、水平仪、气压计即使不外置,估计也会做成可以整体更换的模块。
那我就不打算花时间去做了,等别人来做这一块吧。

1,在姿态环,APM的算法已经很好用了,我没本事去改进了。
2,在位置环,我赞同caosix的观点,GPS和北斗之类的东西,总是有一些隐忧。我计划制作基于视频和图像的地形匹配导航。只要天气好,就能用。天气不好了,就用GPS北斗还有scaple提到的那些方式。
3,在任务环和管理环,我希望多做一些有趣的开发。






768
发表于 2013-12-5 13:23 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-12-5 10:22
感谢楼上两位的建议。
参考755楼,我已经开始着手APM板子相关的测试了。

  "我计划制作基于视频和图像的地形匹配导航。"::难度太大。。

其实:惯性单元 是最需要 做减震动(外置)!并且便于替换更高精密度。

算法 方面::重点是 搞成 GPS 失效情况下 的 自动 导航、返航。。

这样 当飞机 飞到“危险区域”面临 GPS 被干扰的 区域的时候,,

咱们可以:人为 设置 一个开关,故意 关闭 机载的GPS ,逼迫飞控

使用 高精密度惯性单元 进行 导航、返航。

769
发表于 2013-12-7 01:29 | 只看该作者
这那么麻烦
770
 楼主| 发表于 2013-12-7 22:03 | 只看该作者
资料汇编:
潜射折叠翼。



635219675016714084xfc-uav.jpg (14.09 KB, 下载次数: 52)

635219675016714084xfc-uav.jpg

635219675587363086navylaunches.jpg (90.06 KB, 下载次数: 55)

635219675587363086navylaunches.jpg
771
 楼主| 发表于 2013-12-8 16:39 | 只看该作者
MD塞斯纳起落练习第199到232。
无风。
飞三块电池。

路边有高树,有高电线杆。
每次起飞爬升到一定高度之后再转弯。
每次降落都得从树和电线杆之间的空档穿进来,切入航线,有难度。

撞树枝一次,损失7寸桨一只。
换回8寸桨,动力足的感觉还是很好。

降落都顺利。
在接地前的一尺到一米的高度区间,适度推杆一下,推油门一下,都可以让接地更轻,降落更稳。
772
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:40 | 只看该作者
我去啊
763楼的资料,上CCTV13了。
这个潜射折叠翼占了两分多钟,顺道介绍无人机,足足10多分钟。

773
发表于 2013-12-8 18:56 | 只看该作者
无人机真强大!
774
发表于 2013-12-10 09:23 | 只看该作者
最近我测试悬停模式,悬停模式也有油门补偿过大的情况,飞机会造成稳态误差向上或者向下一直飞。PID影响的参数应该主要是THR_ALT_P传给THR_RATE_P再传给THR_ACCEL_P来补偿。目前还没有调好
775
发表于 2013-12-10 16:43 | 只看该作者
scaple 发表于 2013-4-23 17:34
卖个小萌~~~~~

你好,我想得到你这个控件模型编辑器的源码,我也希望能在自己程序里使用自绘的图形

776
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:59 | 只看该作者
从朋友的机库借来一条大油机。
测试康克之后就测试这大油机。
飞控和接收机直接焊在了一起,还穿了一件厚厚的马甲。



240.jpg (101.01 KB, 下载次数: 29)

240.jpg

241.jpg (123.98 KB, 下载次数: 30)

241.jpg
777
 楼主| 发表于 2013-12-15 12:39 | 只看该作者
康克安装记录

1,副翼反向
副翼反向之后,方向舵补偿跟着反向。

2,升降舵正常

3,方向舵正常

778
 楼主| 发表于 2013-12-15 17:28 | 只看该作者
康克地面滑跑测试。
前轮转向舵量偏大,需要改小。
几个回合地面滑跑之后,前轮转向失效。
尚未打开检查,估计是前轮舵机拉杆某个螺丝松脱。

回程,按图索骥,又找到一处不错的飞场。
以后更方便了。

779
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:20 | 只看该作者
检查发现,确是舵机摆臂和拉杆之间的连接件松脱。
注意:
长时间飞过的老机,重新启用之前,还是应该作全面的检查。
虽然一直没出问题,久放之后,仍然可能会有纰漏。


780
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:28 | 只看该作者
改进MD赛斯纳 APM安装板。
FrSky接收机焊在APM上。



243.jpg (44.45 KB, 下载次数: 25)

243.jpg

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