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楼主: bitao7697
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利用吊磨做个车模型零件加工的工具:动力刀头

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61
发表于 2011-4-2 18:52 | 只看该作者
学习了。

欢迎继续阅读楼主其他信息

62
发表于 2011-4-28 18:32 | 只看该作者
没有钢性,中看不中用
63
发表于 2011-5-6 13:36 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-4-28 18:32 发表
没有钢性,中看不中用

你怎么知道的?
64
发表于 2011-5-7 20:56 | 只看该作者
原帖由 zly2002 于 2011-5-6 13:36 发表

你怎么知道的?


我也改过几个
65
发表于 2011-5-7 23:38 | 只看该作者
做得不错
66
发表于 2011-5-8 00:29 | 只看该作者
做得很不错。加装白钢条的细节是亮点。
早就买了个类似带手柄的吊磨也想做个类似的刀头,光想了,一直没动静。:em17:
67
发表于 2011-5-8 08:20 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-5-7 20:56 发表


我也改过几个



估计是出在软轴本身的强度和精度本身了
68
发表于 2011-5-8 08:35 | 只看该作者
: :em04:
69
发表于 2011-5-8 11:29 | 只看该作者
各位高手的方法值得学习.
70
发表于 2011-5-8 12:41 | 只看该作者
:em26:
71
发表于 2011-5-8 23:22 | 只看该作者
原帖由 zly2002 于 2011-5-8 08:20 发表



估计是出在软轴本身的强度和精度本身了


是的如实讲轴本身的精度还是可以的
主要是轴的直径只的 8MM

更重要的是这个原配的轴承是 深沟轴承 608z 于是铣刀吃力后,轴向的窜动有点大
如用原来的钻夹头时,由于离轴承的绝对距离也较大

于是精度上就很难保证,刚性上更是无从谈起
夹一支 4MM的两刃铣刀,就很容易卡刀
当然这里还是 吊磨 设计上本身是高转速。低力矩的原因


个人认为利用吊磨作动力头的,动力部分,再配合一个刚性好一些的无动力头
估计会是较实用的设计。。
72
发表于 2011-7-19 17:27 | 只看该作者
人家用的是650W大功率的。应该不会出现动力不足。倒是这么大功率的电磨很少见。
73
发表于 2011-7-19 21:00 | 只看该作者

回复 8楼 BAYER 的帖子

这个好,感谢分享
74
发表于 2011-7-22 06:41 | 只看该作者
为什么要用高硬铝呢?能不能用钢的来做动力架?:em22:
75
发表于 2011-7-22 17:57 | 只看该作者
为什么要用高硬铝呢?能不能用钢的来做动力架?:em22:
76
发表于 2011-7-23 00:03 | 只看该作者
实用啊、、
77
发表于 2012-4-5 14:58 | 只看该作者
不错   学习了。。。性能如何呢???
78
发表于 2012-4-5 15:10 | 只看该作者
有创意!!学习了
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