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楼主: axnzero
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APM看上去不错,尝试做一套

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 楼主| 发表于 2014-5-31 08:57 | 只看该作者
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捕食者GCS

450 捕食者控制舱.jpg (82.29 KB, 下载次数: 87)

450 捕食者控制舱.jpg

451 控制舱 这个貌似24小时剧照.jpg (105.9 KB, 下载次数: 64)

451 控制舱 这个貌似24小时剧照.jpg

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 楼主| 发表于 2014-5-31 19:27 | 只看该作者
天热了,5级风,阵风6级。
作大风天适应性练习。
练飞小胖带APM线传模式、Falcon纯手控。
小胖2216电机7寸桨,Falcon换用2212电机7寸桨。

小胖开始没带机头配重,再次测试体验一下头轻的操作。
第一次手抛出现和首飞类似的机头大幅上仰,约5~8米,顺利推平,转弯好,飞行速度快。
在大风中测试大油门、小油门、零油门、副翼大舵量、方向舵大舵量、升降舵推拉到底。
最大速度远远大于MD塞斯纳,低速稳定性不如MD塞斯纳。
失速后,塞斯纳以滚转螺旋俯冲比较多,小胖有较大比例的直接低头。
推大油门有低头现象,可能是电机安装角的问题。
飞行中出现两次螺旋桨声音忽然短时大幅度增加,
可能是转速突然高了,可能是桨突然不平衡了,原因不明。
因为大侧风,降落比较困难。
顶风小油门偶尔会出现连续的俯仰波动,应该是因为头轻,达到了APM的控制临界。
第一次降落正常。

第二次起飞顺利,降落油门不足,拉杆太多,高度2米失速,机头迅速下垂,90度接地。
机头预备的泡沫起到良好的保护作用。

第三次,增加一块2S2200电池配重。
出手姿态平稳,但拉杆起不来。
平滑飞行15米左右,在接地前油门收到底。
高速触地,做了标准的屁股向前平沙落雁式。
无损失。

第四次,再次尝试配重起飞。
出手角度和速度都加大了一些,能维持平飞,但极为艰难。
转弯180度之后,面对一个小土丘,实在拉不起来,收油门触地。
做了标准的托马斯圈璇,水平转体两周半接垂直侧手翻一周半落地。
断桨一根。
机尾预装的宜家品牌缓冲塑料夹子完成使命,舍弃了自己的一半,拯救了机身。
机身无损失。
但在捡起来的时候被草枝刮到副翼后缘,出现一个5mm长宽的缺损。

第五次。换用小螺丝刀做配重。
这次起飞和飞行状态都很好,似乎小胖对配重很敏感。
似乎塞斯纳在安装摄像头、图传、OSD之后的操作手感变化不大。
可能是因为小胖的配重在机头端部,而塞斯纳的配重相对比较接近重心。
降落中继续和侧风搏斗,离地1米处在较大的阵风中失速,水平下坠坐在跑道地上。
机尾的宜家夹子剩下的一半也擦掉了。

小胖一共5个起落,飞完2块3S电。

Falcon
以前2216电机、8寸桨、3S2200电池
换用2212电机、7寸桨、2S2200电池。
换装之后的起飞和飞行都更好。
空中速度还是很快的。
增减油门产生的反扭矩会对机身有影响,需要副翼修调配合。
还需要更多的练习来建立肌肉反射。
感觉副翼灵敏度有点偏高,应该是因为自己的水平还不够。

Falcon增加彩色条纹,空中姿态的辨识好了一些。
条纹的颜色应该更浅一些,应该贴在下表面更好。
Falcon两次降落,接地中速度越来越低,会出现猛的抬头。
然后侧手翻一周落地。
桨没事、机翼没事。
只是机头越来越瘪了,机舱长度也就越来越短。
问题是机背盖子还是长的,装上去之后总是弓腰驼背很难看。
以后干脆不要这个盖子了,丑归丑,侧向稳定性还能更好一点。

457.jpg (73.25 KB, 下载次数: 62)

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458.jpg (124.39 KB, 下载次数: 60)

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 楼主| 发表于 2014-5-31 19:36 | 只看该作者
补充:
因为考虑到手抛起飞,需要较大的升降舵量,因此,小胖参数设置中把升降舵参数设置较大。
即,推拉升降舵的俯仰操作比较剧烈。
带来的问题是:切入航点飞行后,APM会把油门推高,升降舵拉到底,再因为头轻,就会出现剧烈上仰。
此时,小胖的7寸桨维持不了这个程度的爬升。随即速度越来越低,极短暂悬停之后开始失速。
好在改出顺利。
今天两次切入回家模式,都出现一样的失速,试验失败。



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 楼主| 发表于 2014-6-3 12:34 | 只看该作者
板子到了

462 APME.jpg (97.12 KB, 下载次数: 70)

462 APME.jpg
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 楼主| 发表于 2014-6-3 12:35 | 只看该作者
打开看看

463 APME.jpg (111.07 KB, 下载次数: 66)

463 APME.jpg
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 楼主| 发表于 2014-6-3 12:35 | 只看该作者
装上试试

464 APME.jpg (141.93 KB, 下载次数: 64)

464 APME.jpg
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发表于 2014-6-3 16:14 | 只看该作者
板子不错,希望量产
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 楼主| 发表于 2014-6-4 14:33 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-6-4 14:34 编辑

因为线路设计问题,四路达林顿输出有瑕疵。
可以拖动高亮LED,点亮正常。
关闭的时候不能完全关闭,仍会有一点亮度残存。
拖动蜂鸣器不合适。因为不能完全关闭。

下一版可以改掉这个问题。
现在的瑕疵板没几套,留给熟人自己使用吧。


1129
发表于 2014-6-5 16:49 | 只看该作者
太惊讶了.......
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 楼主| 发表于 2014-6-5 16:55 | 只看该作者
上电正常
飞行正常
超声波似乎没有工作

465 上电.jpg (141.44 KB, 下载次数: 53)

465 上电.jpg

466 装机.jpg (95.6 KB, 下载次数: 46)

466 装机.jpg
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 楼主| 发表于 2014-6-6 13:13 | 只看该作者
新机螺旋桨不再内倾,稳定性下降,灵活性提高。
重量减轻很多,桨距增大不少,效率显著提高。

使用老的4S4250电池,
先完成一整自动置平,
再完成一整套自动调参动作之后,
依然有充足电量测试三次筷速爬升、远离、一段时间的定点,然后自动回家并着陆。
着陆精度极佳,全部在半径1米之内。
效果很满意。


467 AutoTune.gif (144.96 KB, 下载次数: 73)

467 AutoTune.gif
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 楼主| 发表于 2014-6-6 13:44 | 只看该作者
携带特殊载荷飞行测试。
各种飞行模式稳定正常。
庆祝一下。


468 携带角反射器.jpg (231.62 KB, 下载次数: 61)

468 携带角反射器.jpg

469 携带角反射器.jpg (243.9 KB, 下载次数: 67)

469 携带角反射器.jpg

470 特殊行业批量应用 庆祝一下.jpg (132.31 KB, 下载次数: 60)

470 特殊行业批量应用 庆祝一下.jpg
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发表于 2014-6-9 12:59 | 只看该作者
做块基板,大大减少了各种接头也就大大减少了故障率,非常不错的思路。各种模块在一起加强了紧凑型,飞多轴是很好的(因为多轴安装空间小),如果是对于大的固定翼飞机,建议GPS罗盘模块和数传模块单独出来,GPS罗盘板、飞控板、数传板分别拉开距离安装,以减少相互之间的干扰。
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发表于 2014-6-9 13:00 | 只看该作者
这个角反射器是准备干什么?
1135
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:45 | 只看该作者
taioter 发表于 2014-6-9 12:59
做块基板,大大减少了各种接头也就大大减少了故障率,非常不错的思路。各种模块在一起加强了紧凑型,飞多轴 ...

》做块基板,大大减少了各种接头也就大大减少了故障率,非常不错的思路。


》各种模块在一起加强了紧凑型,飞多轴是很好的(因为多轴安装空间小),
安装完毕,很紧凑。
飞过啦。效果很好。

》如果是对于大的固定翼飞机,建议GPS罗盘模块和数传模块单独出来,
》GPS罗盘板、飞控板、数传板分别拉开距离安装,以减少相互之间的干扰。
非常感谢您的建议,目前有三种安装方式:
1,照片里那种扁平安装。
2,GPS下面的板上开了四叉形的安装孔,可以直接支持那种15cm左右高的可以折叠的GPS安装座。
3,当然也可以拉到更远的地方安装。GPS和外置罗盘的线插头还是需要插的。

数传也是一样,除了板载方式,也可以使用预留的插针连接XBee、XTend或者Rm915。


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 楼主| 发表于 2014-6-13 20:04 | 只看该作者
剧照 无人机操控台

471 24剧照.jpg (69.08 KB, 下载次数: 60)

471 24剧照.jpg

472 24剧照.jpg (57.8 KB, 下载次数: 45)

472 24剧照.jpg
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 楼主| 发表于 2014-6-13 20:05 | 只看该作者
新装备:黑球
摄像头和激光测距。

473 黑球.jpg (203.01 KB, 下载次数: 55)

473 黑球.jpg
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 楼主| 发表于 2014-6-13 20:06 | 只看该作者
晴天,30度,无风。

SW1680极限试飞。
试飞前留影。

474 极限试飞之前留影.jpg (182.73 KB, 下载次数: 73)

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 楼主| 发表于 2014-6-13 20:34 | 只看该作者
1,安装双倍橡筋,紧拉方式安装,测试失速特性。

5次浅失速,恢复良好。
3次深失速,能恢复,能感觉到机翼受力大。
做好准备之后,爬高到大约100米,拉到正前方,彻底进入螺旋。
有3到4周的标准正尾旋,处于失控状态。
推油门,拉反舵,改出失败,有点慌。
拉油门到底,切入增稳模式,副翼居中,方向舵少量反舵,升降舵推杆到底,无效。
切入线传模式,小油门,所有杆居中,忽然停止螺旋,状态恢复。
高度降到了大约50米左右,确实有点紧张了。
但看螺旋下滑的角度,机身仍然和地面角度不到40度,
似乎即使拍在地面上的损失也不会太离谱,又有点安心了。
转两圈定定神之后又来了一次进入螺旋,这次的螺旋过程中,机身和地面角度似乎有60度多。
在增稳模式下顺利改出。

在飞行中,状态稳定之后调整遥控器EndPoint,副翼升降舵改为75%,方向舵改为60%。
操控的稳定性提高很多,有把握在线传模式和RTL模式下交给任何人操作了。

测试定点飞行。
进入定点之后油门自动控制,感觉有点大了。下次连上地面站改小一点。
缺省参数下,MD塞斯纳可以维持稳定盘旋,而SW1680因为机身大很多,机身已经大角度侧倾,其转弯半径仍然很难维持那么小。
有三次出现机身状态的大幅度改变,但飞控仍然能够控制住状态,不需要人工干预修正。
下次连上地面站,需要把定点盘旋的半径增大60%左右。

两块电池,4S4250和4S5300。
根本停不下来。
BB电压报警器设置3.7报警。
一个半小时都听不到BB,猛推油门都听不到。
下次飞,需要注意遥控器的电压了。

一共飞6个起落。
第一次左手抛,大油门的时候有点Hold不住。
后面五次右手抛,出手之后有下沉,每次都接近地面,都能在擦地之前拉起来。
其中一次拉起出现大幅度俯仰振荡,发现是因为当时是在纯手控模式下,人工诱导振荡。

所有6次降落是有史以来最完美的。
每次都能做到完全的机身停稳,翼尖完全不擦地面。
翼尖安装的车门防擦条没有用到。

机腹照片可以看到机腹的窄窄的层板。

475 完美着陆.jpg (135.85 KB, 下载次数: 85)

475 完美着陆.jpg

476 完美着陆 反向.jpg (103.24 KB, 下载次数: 60)

476 完美着陆 反向.jpg

478 反面.jpg (173.95 KB, 下载次数: 60)

478 反面.jpg
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 楼主| 发表于 2014-6-13 20:52 | 只看该作者
电调安装在上层舱。
担心上层舱通风不好,电调发热,
因此特意在左右两侧各扎了两个洞,每次降落之后都拆下橡筋检查电调温度。
发现确实比较热,但温度一直就是那么热,没有继续恶化的样子。
好盈60AFlyFun,靠谱。

打算下次在扎孔的位置粘进去四节比较粗的碳管,端头处理成一定角度用于通风降温,同时补补挖洞所影响的机身强度。


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