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楼主: 小面
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决定自己做个可变螺距的4轴

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发表于 2010-12-11 12:32 | 只看该作者
好啊,有创新,带变距应该是一个发展方向,可以克服室外大风力的影响

欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2010-12-11 22:10 | 只看该作者
电调的闭环控制完成了,测试用的是KV1200的2822电机,在8.5v的占空比25%时,转速2200转,用标称的KV1200看,电流230毫安,转速低了350转,虽然转速没有达到标称值,但是功率控制还不错

目前用的是延迟30度换相,下一步就要折腾精确控制转速了
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 楼主| 发表于 2010-12-12 15:38 | 只看该作者
今天试了一下,取消了换相等待,不在60度换相了,检测到过零就换相,竟然转速达到标称值,电流也下降了,8.5v在25%占空比的时候,转速2650转,电流200ma

按说不等到60度就换相,会牺牲功率啊,不知道是不是因为空载,看不出来
104
发表于 2010-12-12 16:32 | 只看该作者
繼續啊高手:em26:
105
 楼主| 发表于 2010-12-14 22:20 | 只看该作者
今天在网上看到一篇帖子,说启动不同KV值的马达的启动参数不同

晚上赶紧做了一个电机架子,试着启动傲翔的电机,KV值是4400的,果然无法正常启动,加上软启动算法后,虽然可以启动,但是启动电流奇大无比,光是启动一下,MOS管就烫得不能摸,助焊剂的味道都出来了

看来要琢磨一下高KV的电机启动,傲翔自己的电调,启动KV4400和KV1200的电机都没问题,明天用示波器量一下看看他的启动流程
幸好当初买了2个傲翔的电调,拆了一个,还剩下一个可以测量
106
发表于 2011-1-5 15:19 | 只看该作者
这个要顶,LZ继续,我帮你顶。
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发表于 2011-1-5 16:05 | 只看该作者
楼主有新的进展了?
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 楼主| 发表于 2011-1-10 18:57 | 只看该作者
终于搞定了这个KV4400的马达了,原来这种高KV的马达,磁隙非常大,大到拆了那么多电机,都没见过这么大的,磁隙大造成的问题就是启动时非常难定位

本来打算用大电机启动的脉动定位转子的方法,折腾了几天,发现小电机的线圈电感效应不好,通过测量磁钢对定子线圈充磁放磁来判断转子位置,误差比较大

只好又回到外同步启动上来,重新拟合了启动曲线

程序写完,要再重新画一次板子,这次的板子已经飞线无数了

[ 本帖最后由 小面 于 2011-1-10 21:26 编辑 ]
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发表于 2011-1-12 19:43 | 只看该作者
此贴不顶是不行了
:em26:
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发表于 2011-1-12 22:06 | 只看该作者
继续。期待成品啊
111
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:47 | 只看该作者
贴张图,比上次缩小了面积,从原来的80多个平方,缩到50多个平方了

v3.JPG (101.05 KB, 下载次数: 60)

v3.JPG
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发表于 2011-1-15 22:40 | 只看该作者
:em16: 高人,很佩服啊,学习顺便顶
113
发表于 2011-1-16 20:22 | 只看该作者
必须学习……电类高手~
114
发表于 2011-1-16 21:25 | 只看该作者
期待
115
发表于 2011-1-16 22:15 | 只看该作者
:em22:     说实话,我没看明白,不过依然顶起!
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发表于 2011-1-16 23:15 | 只看该作者
:em26:
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 楼主| 发表于 2011-1-23 11:31 | 只看该作者
板子还没回来,趁这几天把程序用汇编重写了一遍,winavr的C编译器效率还是低,在很多精确控制方面,还是不如汇编得心应手
以前没用过AVR的汇编,发现AVR的很多汇编指令是重复的,真是奇怪,莫非ATMEL只是为了让自己的汇编指令看起来比较多?
118
发表于 2011-1-23 11:48 | 只看该作者
“真是奇怪,莫非ATMEL只是为了让自己的汇编指令看起来比较多?” 不懂程序!但是感觉你分析的入情入理!!!
119
发表于 2011-4-25 20:30 | 只看该作者
路过
120
发表于 2011-4-26 11:42 | 只看该作者
看完这个帖子 我DIY的热情消退了
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