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楼主: 益华电器
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想要一个3D打印机

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 楼主| 发表于 2017-4-27 20:22 | 只看该作者
事已至此,打算先调机器,说白了,就是限位开关调节,X Y略,压根不用调,Z轴调和工作面0,类似z轴对刀,还有工作台调平,玩过雕刻的都略过,这是对刀基本功,自己有空来琢磨下土方法调整。心里无数只锯神养的神兽跑过,居然得学软件

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 楼主| 发表于 2017-4-27 23:19 | 只看该作者
实测,废旧电脑的12V9A可以用,供加热头和热床无压力




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 楼主| 发表于 2017-4-27 23:25 | 只看该作者
大概知道3D打印的过程了,首先你得会3D建个模型,输出一个ST L文件,然后再由3r切成片,输出一个G码文件,然后再由打印机P头软件加载,送去2560单片机,让它干活。
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 楼主| 发表于 2017-4-27 23:37 | 只看该作者
那么,问题来了,3r全是豆芽,26个字母全都认识,组合起来,一个也不认识了,蒙逼中,慢慢学,不过有个想法,模型网上有模型下载,解决一个问题,只要配置好3r,就可以测试打印效果,调整完毕,再来学建模,学不会请人建模,反正网络传输方便。
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 楼主| 发表于 2017-4-28 10:48 | 只看该作者
说说我的z轴调整土法,首先调紧4个角的螺丝,目的是把床压下去

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 楼主| 发表于 2017-4-28 10:49 | 只看该作者
第二步,调整原点限位开关,使其尽可能接近工作面

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 楼主| 发表于 2017-4-28 10:55 | 只看该作者
最后一步拿纸垫在挤出头下面,依次松开4角螺丝,让头和工作面接近,调整到纸有点阻滞感。原则是左上,右下,右上,左下螺丝,也就是对角。原理是由于玻璃面十分平,那么只要调好4个角,那么几乎整个面就是平的
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 楼主| 发表于 2017-4-28 10:57 | 只看该作者
最后,又出意外了,X轴和Y轴皮带齿距不同,只能再刷一次固体。


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 楼主| 发表于 2017-4-28 12:31 | 只看该作者
发觉热床升温慢,判定热床一定还有什么东西,类似保温棉。还有ABS类发觉比较难粘在玻璃上,应该还有什么帮助粘合,上淘宝看到热纹贴线,预估那可能贴在玻璃上的,让表面增加粗糙度,方便贴合。推测
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 楼主| 发表于 2017-4-28 12:53 | 只看该作者
这帖子不是教程,是一个从无到有的折腾过程,希望能给大家D l Y借鉴,避免我犯过的错误,还有,这真是个挺不错的玩具,需要机械,电子,软件三方知识,挺好玩的。还有无意中发现A4988,应该可以当小雕A轴驱动,还待验证。

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 楼主| 发表于 2017-4-28 17:34 | 只看该作者
测试调整中

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 楼主| 发表于 2017-4-28 17:40 | 只看该作者
室温26度,热床加热到130度,耗时接近一小时,不符合需要,打算改进一下。还在测试中,测试的模型在网上下载的,不知道是什么
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 楼主| 发表于 2017-4-28 18:26 | 只看该作者
感觉像蛛蛛精,如果我学不会建模,就只能让它吃灰了

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 楼主| 发表于 2017-4-28 18:42 | 只看该作者
打印一半抽风了,不动了,估计切片哪弄不好

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 楼主| 发表于 2017-4-28 18:46 | 只看该作者
又一个失败品

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 楼主| 发表于 2017-4-28 20:48 | 只看该作者
热床之暂时改进,听说纸皮比较容易着火。工作前加盖一下,升温迅速。玻璃面粘上高温胶纸,发觉ABs粘合更容易



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 楼主| 发表于 2017-4-28 21:24 | 只看该作者
最后做的,机架第一阶段全部完成

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 楼主| 发表于 2017-4-28 21:25 | 只看该作者
居然没一个月就做好了,挺不容易。接下来软件,更是头痛
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 楼主| 发表于 2017-4-28 23:46 | 只看该作者
这句就是最小软限的话句,从TU Re改成flase,关掉最小软限,因为我有原点开关

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 楼主| 发表于 2017-4-28 23:57 | 只看该作者
最为坑爹的情况出现了,Y轴重算了一次,1mm100个脉冲,走100mm准准的,而X轴16步,带距2.5mm,本来转一圈为40mm,按3200/40=80个脉冲,可是100mm总走85而已,ooxx过后,土法走起,在皮带轮做个点,实测105mm,。。。一阵换算下来,1mm要91.4个脉冲,刷完100走了95,又是一阵X X O O,不算了,跟Y一样设100,结果跑了106,又是X X,取中间95,终于100跑100mm了。无理取闹干掉老师傅,别问我怎么算的,压根没算。实际为准。最后经查,皮带轮和皮带齿型不同,造成偏差。又是X X淘宝,然后准备睡觉,真是折腾。
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