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本帖最后由 fufang001 于 2012-12-25 12:59 编辑
本人新手,论坛潜水2月,头脑一热自己组装四轴,配置如下:电机XXD2212 kk飞控板 好赢40A电调 花牌 2200mAh电池 450机架 1045的正反桨 天7遥控器,基本都是便宜货,2小时组装完毕,kk飞控板也按教程调试,但是悬停很难,起飞以后不停的用遥控器校准,一分钟不到就被迫着陆,已炸机数次损失正反桨2支。
求高手指点:
1.四个电机其中一个电机高速旋转振动的非常厉害,原因不明(桨也换了,就差电机没换了),飞控板未作减震措施,电机振动是否对悬停有影响?
2.这套配置也非常的耗电,2200mah的电池六七分钟就不行了,并且噪音非常的大,也不知道为啥。
问题已解决,更换了其中一个震动较大的电机,正反桨也换了质量稍好的,飞控板也加装了减震措施
换的正反桨
改装的KK板减震
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