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请大师指教,门板四轴瘦身试飞小结,咋没人帮分析一下呢

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楼主
发表于 2014-3-14 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 趴在地上望天 于 2014-3-15 10:33 编辑

650轴距、20×20×1铝方管,打孔减重、
2.0厚电路板制中心板、
好赢铂金30A电调、
玉兔2飞控+GPS、
“正”牌4008电机600KV、
乾丰1447碳尼龙桨、
10块的DC-DC降压板、
四条LED灯带、
舵机制GPS升降支架,
总重1320g+3S1P 30C 5000mA自组电池420g=1800g
12.6V起飞,GPS模式,悬停时间17分(中途一次50米高度升降)。
实时电池电压3.5V落地,后回升至3.65,B6显示冲入5300mA。
请大师帮分析其中有没有什么问题。谢谢。(另:GPS模式自动悬停时有时候会小幅画圈是什么问题?)





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沙发
发表于 2014-3-14 22:59 | 只看该作者
我的也是玉兔2 GPS悬停 飘的很 我都无语了怎么调都没有用..你看看花圈是不是罗盘没有做好....
3
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:04 | 只看该作者
huang2678 发表于 2014-3-14 22:59
我的也是玉兔2 GPS悬停 飘的很 我都无语了怎么调都没有用..你看看花圈是不是罗盘没有做好....

谢谢,但是我做了很多次罗盘校准了,还是这样,头疼

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 楼主| 发表于 2014-3-15 10:31 | 只看该作者
大师们还没起床呢还是沉默是金啊
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